燒結機品位穩定率創新高
5月份,承鋼煉鐵廠燒結機一車間通過優化原料結構、加強生產環節銜接、強化標準化操作等措施,品位穩定率同比提高10.12個百分點,創歷史最好成績。
該廠燒結機一車間制定了14項提高品位穩定率的措施,對燒結機原料結構進行優化,提高低價料比例,在變料時嚴格按照變料應急預案執行,減少燒結機變料對燒結礦質量的影響。該車間主要采取的措施包括:優化放灰程序,并在除塵灰皮帶上增加打水裝置,穩定除塵灰配比,大大降低了除塵灰配加量波動對燒結礦質量的影響;優化燒結礦的冷卻制度,加強環冷風機風量控制,穩定自身返礦配比;管理前移,加強配料工對混料、熔劑、燃料、返礦等質量的監控,對目測粒度或外觀異常時立即取樣送化驗室分析,并對相應物料進行及時調整。此外,他們對重點設備進行優化,對配料6號、8號白灰斗螺旋進行改良,穩定了鈣灰、鎂灰的配比。各崗位嚴格按照“標準化、定量化、趨勢化”制度進行操作,大大提高了燒結機品位穩定率。
服務下移助高純V2O5增收
5月份,承鋼釩鈦分公司生產高純粉劑五氧化二釩35噸,每噸較普通粉釩價格高出約0.6萬元,創效20余萬元。
該公司干部職工解放思想,轉變觀念,技術人員堅持對車間管理、服務、考核“三到位”原則,服務重心下移,貼近一線指導生產操作,和車間人員一起解決生產線上存在的技術難題。通過不斷優化工藝技術指標,強化上道工序對下道工序的服務意識,進一步加大產線對標力度,加強生產現場工藝控制管理,實現了生產的穩定順行。
生產線掌握控成本主動權
“調度室,調度室,下一個軋制輥役坯料溫度有變化。為了保證機時產量,請提前聯系確保煤氣壓力!”“收到,收到,我即刻與總調聯系,確保煤氣壓力穩定!”5月30日,在承鋼1780mm生產線生產調度室,調度員正在與現場生產聯絡。
原來,不同溫度的坯料入爐后,只有煤氣壓力適度,才能在規定的時間內出鋼,使機時產量達到最高、噸鋼加工費降到最低。經過對標,承鋼熱軋卷板事業部認真分析裝料情況、熱裝率和軋制規格等因素對成本的影響。各道工序提前協調,將問題提前反饋給調度室,由調度室統一安排與調整,在控制成本上掌握了主動。
與唐鋼不銹鋼、鞍鋼鲅魚圈對標后,該部在軋鋼加工費上實現了二連降。為了實現第二季度扭虧為盈目標,該部以產線對標為抓手,為降低1780mm生產線加工費確定了8項攻關項目、86項措施,不但加大了工序之間互相配合、服務的力度,還使100余名技術、設備人員貼近產線,為車間提供技術支撐。
“在與同類型生產線對標后,我們利用軋制力來提高卷板的變形熱,進而降低加熱溫度。這個辦法很管用,加熱溫度比以往降低了10攝氏度左右!”軋鋼車間主任王猛介紹說。他們還確定了在軋制2.0mm厚度規格以上卷板時,按照溫度控制下線進行燒鋼的辦法。這一辦法實施后,噸鋼高爐煤氣消耗降低了10.56m3,噸鋼混合煤氣消耗降低了3.65m3。
5月份,1780mm生產線的加工費較目標降低0.64元/噸鋼。下一步,該廠將在與日照鋼鐵對標的基礎上,將SS400鋼種的生產費用降低50元/噸,縮短交貨周期,降低庫存量,提高發貨速度,將產線成本費用控制水平提升到一個新的高度。