“四段式”槍位控制降費用
在轉爐冶煉過程中,由于原料條件的變化會造成轉爐渣料加入時機偏后,操作槍位控制偏高,導致轉爐渣中帶鐵量大,爐渣發泡嚴重,必須用氮氣進行打渣,方可進行倒爐作業。對此,轉爐技術員與工段人員通過現場摸索試驗,研究出了一套新的槍位控制方案,采用“高-低-高-低”四段式槍位替代原來“高-低-低”三段式槍位控制,促進了轉爐化渣,并減少終點渣中帶鐵量。
自2015年12月份采用此方法后,轉爐渣泡問題得到有效解決,渣中帶鐵量明顯減少,轉爐槍位控制優化后,每爐鋼可節省氮氣打渣時間10秒,每月可節省氮氣費用3.5萬余元。
精準控制拒絕浪費
連鑄在熱送過程中,由于開流、更換定尺時因第一根鋼坯重量不可控,造成鋼坯重量浮動較大,鋼坯時長時短,影響定重控制的同時,也造成了坯料浪費。
為進一步降低區間成本,為下道工序輸送優質的鋼坯,連鑄技術員聯合生產工段通過對數據跟蹤監控,不斷的試驗操作,提出整改方案,要求崗位工日常對各流各定尺定重控制穩定后的紅坯進行測量,并做好記錄,做為下次更換定尺時該流對應的紅坯實際長度。
根據現場實際操作,該辦法可以使更換定尺的第一次鋼坯重量62.5%在合格范圍內,另外通過棒線針對性的抽查重量,發現鋼坯重量的離散度也得到了極大穩定,從最初±70kg的偏差控制在±15kg內。通過精準控制開流、更換定尺時的鋼坯重量,月創效1.43萬。
提高大包蓋使用壽命降成本
新區打結好的鋼包蓋在使用初期,由于耐材脫落導致包蓋不能滿足現場使用。針對此問題,由鋼包技術人員協同工段人員通過現場跟蹤調查發現,造成包蓋耐材頻繁脫落的原因主要有以下兩方面,首先是不規范操作導致脫落;其次是由于打結料配比不當造成耐材在高溫下的抗剝落性差。找出了問題所在,各級人員立即行動起來,對癥下藥,通過與廠方協商調整材料配方,并規范現場操作,使耐材脫落的問題得到了徹底解決,鋼包蓋使用壽命也由初期的1100多爐增至1500爐左右,不僅緩解了大包蓋的周轉問題,還可減少新打結烘烤包蓋3-4個,降低了煤氣烘烤費用,年可創效3.6萬余元。