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伊鋼轉(zhuǎn)爐壓渣劑的開發(fā)和應(yīng)用實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-04-22  作者:劉旺平  瀏覽次數(shù):2061
 
核心提示:摘 要:新疆伊犁鋼鐵股份有限公司65t轉(zhuǎn)爐采用吹煉結(jié)束直接倒?fàn)t出鋼的工藝,為了減少倒?fàn)t出鋼過程中,轉(zhuǎn)爐鋼渣進(jìn)入鋼包,伊鋼開發(fā)了新型轉(zhuǎn)爐壓渣劑,在出鋼時從爐口人工加入,減少了轉(zhuǎn)爐泡沫渣進(jìn)入鋼包的事故,本文予以介紹,供同行參考。 關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐泡沫渣;壓渣劑;鋼渣改質(zhì)
 伊鋼轉(zhuǎn)爐壓渣劑的開發(fā)和應(yīng)用實(shí)踐

劉旺平

(伊犁鋼鐵股份有限公司  新疆伊犁  835000)

摘  要:新疆伊犁鋼鐵股份有限公司65t轉(zhuǎn)爐采用吹煉結(jié)束直接倒?fàn)t出鋼的工藝,為了減少倒?fàn)t出鋼過程中,轉(zhuǎn)爐鋼渣進(jìn)入鋼包,伊鋼開發(fā)了新型轉(zhuǎn)爐壓渣劑,在出鋼時從爐口人工加入,減少了轉(zhuǎn)爐泡沫渣進(jìn)入鋼包的事故,本文予以介紹,供同行參考。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐泡沫渣;壓渣劑;鋼渣改質(zhì)

0  前言

新疆伊犁鋼鐵股份有限公司65t轉(zhuǎn)爐,主要生產(chǎn)建筑用鋼,轉(zhuǎn)爐為了提高產(chǎn)能,采用轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束直接倒?fàn)t出鋼的工藝,這種工藝最大的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約了轉(zhuǎn)爐倒?fàn)t測溫取樣和倒渣的時間,但是這種操作工藝,會導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐泡沫渣在出鋼過程中,從爐口倒入鋼包中,引起轉(zhuǎn)爐脫氧合金化工藝受影響。為了解決這種工藝短板,伊鋼轉(zhuǎn)爐在出鋼過程中,人工從爐口向渣面加入壓渣劑消泡,部分的爐次向轉(zhuǎn)爐爐渣表面吹入氮?dú)庀荨S捎跊]有專業(yè)的壓渣劑,轉(zhuǎn)爐先后使用過冷態(tài)鋼渣、轉(zhuǎn)爐鎂質(zhì)噴補(bǔ)料等材料,壓渣效果和壓渣成本是困擾伊鋼轉(zhuǎn)爐操作的關(guān)鍵因素。另外一方面,使用鎂質(zhì)噴補(bǔ)料,增加了轉(zhuǎn)爐鋼渣中f~MgO的含量,對于轉(zhuǎn)爐鋼渣的資源化利用產(chǎn)生了負(fù)面影響。

為解決伊鋼轉(zhuǎn)爐壓渣消泡的功能性材料,伊鋼轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)開展了技術(shù)攻關(guān),針對轉(zhuǎn)爐鋼渣泡沫渣的消泡原理進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,開發(fā)了富含SiO2、Al2O3、Na、F的壓渣消泡劑,在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中應(yīng)用后取得了良好的試驗(yàn)效果,并且對于消除轉(zhuǎn)爐鋼渣中的f-CaO和f-MgO也有積極的意義,本文在此予以淺述,供同行參考。

1  65t轉(zhuǎn)爐的工藝特點(diǎn)和泡沫渣原理

1.1 轉(zhuǎn)爐的工藝參數(shù)

轉(zhuǎn)爐的公稱容量:65噸

造渣的主要材料:石灰、菱鎂礦

轉(zhuǎn)爐的渣量kg/噸鋼:115

轉(zhuǎn)爐鋼渣的主要成分見下表1

表1:轉(zhuǎn)爐鋼渣的成分

Table 1: composition of converter steel slag

CaO

SiO2

TFe

MgO

Al2O3

MnO

TiO2

CaO/SiO2

3455

9~18

14~17

6~12

<2

<3

<1.0

<0.3

 

1.2 轉(zhuǎn)爐泡沫渣的形成和壓渣消泡的方法

轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,造渣加入的石灰和菱鎂礦被熔解成為渣液后,轉(zhuǎn)爐鋼渣成為具有一定粘度的液態(tài)流體。轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中,轉(zhuǎn)爐氧槍向熔池吹入高速的氧氣射流,轉(zhuǎn)爐熔池內(nèi)的金屬鐵液受沖擊后,部分鐵液與爐渣、爐氣三相乳化,爐渣中彌散有大量小鐵液顆粒。

脫碳反應(yīng)開始后產(chǎn)生的CO/CO2氣體在穿透渣層逸出過程中,熔解的渣液成為氣體的液膜,由2CaO·SiO2,3CaO·P2O5[1、2、3],MgO,MgO·SiO2等懸浮物質(zhì)點(diǎn)分割開,隨著氣體的不斷逸出進(jìn)入渣液的液膜, 形成一個個氣泡,氣泡壓力的增大,熔解的渣液體積隨著氣體的膨脹變大到幾十,甚至上百倍,這是轉(zhuǎn)爐泡沫渣形成的原理,其基本原理圖見下圖1[1]

圖片5 

Figure 1: the basic principle of foaming slag

圖1:泡沫渣的基本原理圖

轉(zhuǎn)爐冶煉過程中良好的泡沫渣對于轉(zhuǎn)爐的冶煉有利,主要體現(xiàn)在泡沫渣能夠擴(kuò)大脫磷和脫碳等冶金物理化學(xué)反應(yīng)的界面,提高反應(yīng)能力,并且良好的泡沫渣能夠覆蓋熔池,減少吹煉過程中的金屬飛濺損失。

隨著轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)結(jié)束,熔池內(nèi)劇烈的碳氧反應(yīng)趨于結(jié)束,泡沫渣的高度隨著脫碳反應(yīng)減緩大幅度降低,但是鋼液-爐渣之間的平衡還沒有達(dá)到,仍然有脫碳反應(yīng)產(chǎn)生的氣體進(jìn)入爐渣,爐渣仍然呈現(xiàn)泡沫化的狀態(tài),并且彌散在爐渣中的小鐵液顆粒,與鋼渣中的氧反應(yīng),產(chǎn)生CO/CO2氣泡,也是冶煉終點(diǎn)爐渣呈現(xiàn)泡沫化狀態(tài)的一個輔助原因。

轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,熔池內(nèi)不斷的有CO/CO2氣體產(chǎn)生,逸出過程中進(jìn)入泡沫渣中一個個小氣泡中,小氣泡中氣體壓力增加,造成小氣泡破裂,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的泡沫渣,是一個泡沫渣不斷形成,又不斷被破壞的循環(huán)。轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn),熔池內(nèi)產(chǎn)生CO/CO2氣體的量較少,故冶煉終點(diǎn)的泡沫渣能夠穩(wěn)定維持一段時間,此時要破壞泡沫渣的結(jié)構(gòu),采用壓渣劑消泡是轉(zhuǎn)爐煉鋼的一種工藝方法。

從原理上講通常有物理消泡和化學(xué)消泡兩種工藝模式。通過向爐內(nèi)加入原料,擊碎爐渣泡沫、提高爐渣黏度快速降低爐渣溫度、達(dá)到消泡目的的,這種壓渣消泡劑側(cè)重于物理作用;另外一方面,加入碳質(zhì)材料,對爐渣進(jìn)行脫氧以降低渣中FeO,提高爐渣熔點(diǎn)及黏度,這種消泡劑側(cè)重于化學(xué)作用。中國寶武集團(tuán)某轉(zhuǎn)爐廠使用的壓渣劑,其成分如下表2:

表2:壓渣劑的主要成分

Table 2: the main component of slag agent

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

T.C

水分

P+S

48~55

10~25

2~10

5~10

1~3

3~10

≤3

≤0.5

2   新型壓渣劑的消泡機(jī)理與應(yīng)用

2.1 壓渣劑研制的工藝原理與思路

通過轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)泡沫渣的特點(diǎn)分析,我們發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)爐渣中FeO+MnO含量高,爐渣的粘度小,我們認(rèn)為如果在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步降低爐渣的粘度,爐渣的泡沫就容易破泡,降低爐渣泡沫化高度。

考慮到伊鋼轉(zhuǎn)爐壓渣消泡的特點(diǎn),即倒?fàn)t出鋼過程中,壓渣消泡要在5~10s左右的時間內(nèi)完成消泡壓渣,我們選擇了富含SiO2和Al2O3酸性物質(zhì)的材料生產(chǎn)壓渣劑,新型壓渣劑的主要成分見下表3:

SiO2

Al2O3

Na

F

T.C

水分

18~35

>15

15~25

10~25

<10

≤15

以上壓渣劑有以下的幾方面的功能:

(1) SiO2、Al2O3、Na、F均是降低爐渣粘度的物質(zhì),加入后爐渣中,能夠在5s左右迅速降低爐渣的粘度,促進(jìn)爐渣破泡;

(2) 新型壓渣劑的比重控制在2.5~3.5t/m3之間,即比重大于液態(tài)爐渣的比重,便于加入到爐渣中后,迅速穿透爐渣,具有物理消泡的基本功能;

(3) 新型壓渣劑中提高Al2O3的含量,在壓渣消泡后,能夠與爐渣中的f-MgO反應(yīng),形成鎂鋁尖晶石相,對于濺渣護(hù)爐工藝有利;

(4) 新型壓渣劑拉運(yùn)到現(xiàn)場后,向材料中加入適量的水,材料中的水分控制在15%以內(nèi),利用材料中的水分,在爐渣中汽化逸出過程中形成的水蒸氣,進(jìn)入氣泡中達(dá)到消泡的工藝目的。

2.2壓渣劑的制作工藝

新型壓渣劑利用廢棄剛玉質(zhì)耐火材料生產(chǎn)(Al2O3含量大于65%)為主原料生產(chǎn),將廢棄剛玉質(zhì)耐火材料拉運(yùn)到生產(chǎn)廠區(qū),首先挑揀出其中的工業(yè)垃圾和含鐵的原料以后,使用顎式破碎機(jī),破碎成為50mm以下的顆粒,然后再在雷蒙磨內(nèi),加工成3mm以下的粉末,然后添加粘土粉末等材料,混合均勻后拉運(yùn)到轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線待用。

2.3 使用效果

在65噸轉(zhuǎn)爐使用新型壓渣劑,實(shí)驗(yàn)1噸,在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,人工從爐口加入以上壓渣劑,每次使用15~40kg,其余冶煉工藝按照傳統(tǒng)的工藝進(jìn)行。使用的結(jié)果表明,這種新型壓渣效果明顯,消泡時間控制在5s~10s,轉(zhuǎn)爐加入壓渣劑后,轉(zhuǎn)爐泡沫渣能夠迅速的達(dá)到消泡壓渣的工藝目的,加入量少,減輕了煉鋼工壓渣消泡的勞動強(qiáng)度。

3   結(jié)論

1)65t轉(zhuǎn)爐采用富含SiO2、Al2O3、Na、F元素的壓渣劑,能夠滿足轉(zhuǎn)爐出鋼時壓渣消泡的工藝要求,防止了出鋼過程中鋼渣從爐口進(jìn)入鋼包的事故。

2)新型的轉(zhuǎn)爐壓渣劑加入富含Al2O3的材料,對于轉(zhuǎn)爐后續(xù)濺渣護(hù)爐工藝有益,并且能夠減輕轉(zhuǎn)爐鋼渣中f-MgO在資源化利用過程中的危害。

3)新型壓渣劑中添加適量的水,利用水蒸氣逸出達(dá)到消泡的工藝方法,是一種實(shí)用的工藝技術(shù)。

參考文獻(xiàn):

[1]  龔洪君,廢鋼渣用于轉(zhuǎn)爐煉鋼壓渣調(diào)渣的實(shí)踐與分析,四川冶金[J] 2009(1):15

[2]  樂可襄,熔渣泡沫化與熔渣性質(zhì)的關(guān)系,煉鋼[J] 1999(3):15

[3]  F.奧特斯,鋼冶金學(xué),冶金工業(yè)出版社[M]  1998:68~424 

 
 
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