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邯寶1號(hào)高爐降本增效實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-01-20  作者:梁紅星  瀏覽次數(shù):3114
 
核心提示:摘 要: 以邯寶煉鐵廠 1 號(hào)高爐為例,簡(jiǎn)要分析了高爐降低生產(chǎn)成本的方向和措施。主要列舉了優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、降低燃料比、降焦增煤以及降低動(dòng)能消耗方面的措施,其中著重介紹了邯寶 1 號(hào)高爐在降低燃料比方面所采取的措施,包括保持爐況穩(wěn)定順行、調(diào)整氣流分布、堅(jiān)持精料方針、提高頂壓、零加濕操作、提高風(fēng)溫等措施。 關(guān)鍵詞: 高爐; 成本; 燃料比; 風(fēng)溫; 加濕
 邯寶1號(hào)高爐降本增效實(shí)踐

梁紅星

(邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司,河北 邯鄲 056001)

摘 要: 以邯寶煉鐵廠 1 號(hào)高爐為例,簡(jiǎn)要分析了高爐降低生產(chǎn)成本的方向和措施。主要列舉了優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、降低燃料比、降焦增煤以及降低動(dòng)能消耗方面的措施,其中著重介紹了邯寶 1 號(hào)高爐在降低燃料比方面所采取的措施,包括保持爐況穩(wěn)定順行、調(diào)整氣流分布、堅(jiān)持精料方針、提高頂壓、零加濕操作、提高風(fēng)溫等措施。

關(guān)鍵詞: 高爐; 成本; 燃料比; 風(fēng)溫; 加濕

0 引言

近年來(lái),鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷形勢(shì)迫使各鋼鐵企業(yè)全面地進(jìn)入了降本增效的行列。邯寶 1 號(hào)高爐是邯鋼的第一座 3 200 m3 高爐,在第一代爐齡中取得了較好的成果。大修結(jié)束后全力投入到降本增效的行動(dòng)中。通過(guò)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、降焦增煤、降低燃料比、降低動(dòng)力成本等措施,有效降低了高爐冶煉成本。

1 降本增效的措施

對(duì)于高爐來(lái)說(shuō),冶煉成本主要來(lái)自兩個(gè)方面,一是原燃料的成本,另一個(gè)則是動(dòng)力成本。要降低高爐的冶煉成本勢(shì)必要從這兩點(diǎn)出發(fā)。

1.1 降低原燃料成本

原燃料成本包括原料成本和燃料成本兩個(gè)方面。

1.1.1 優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低原料成本

要降低原料成本,途徑較簡(jiǎn)單,就是合理地增加低價(jià)原料配比,減少高價(jià)原料配比。邯寶高爐幾種常用原燃料價(jià)格見(jiàn)表 1。

由表 1 可知,球團(tuán)礦價(jià)格最高,而價(jià)格較低的低價(jià)塊,是高爐近幾年開(kāi)始配用的生礦塊,比起常規(guī)的生礦塊最明顯的區(qū)別就是品位下降。

圖片1 

如圖 1 所示,邯寶 1 號(hào)高爐在配料結(jié)構(gòu)上逐漸去掉了最高價(jià)的球團(tuán)礦,增加了價(jià)格較低的燒結(jié)礦及低價(jià)生礦塊配比,從原來(lái)的 75%燒結(jié)礦+20%生礦塊+5%球團(tuán)礦逐漸優(yōu)化到了 80%燒結(jié)礦+20%生礦塊( 18%澳礦塊+2%低價(jià)生礦塊) 的穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu)。

圖片2 

1.1.2 降低燃料成本

在高爐的冶煉成本中,燃料的成本比重很大,降低燃料成本也是高爐降本增效最有成效的手段之一。降低燃料成本,一方面要通過(guò)降低燃料比來(lái)實(shí)現(xiàn)。目前,國(guó)內(nèi)各鋼企高爐在燃料比方面差別較大,高的有 550 kg /t 以上,低的不到 500 kg /t。在當(dāng)前煤粉、焦炭?jī)r(jià)格居高不下的情況下,50 kg /t 的燃料比可使一個(gè)企業(yè)在成本上取得巨大的競(jìng)爭(zhēng)力。所以,1 號(hào)高爐將主要措施放在了降低燃料比上。

如圖 2 所示,邯寶 1 號(hào)高爐的燃料比逐漸從2023 年 525 ~ 530 kg /t 降到了目前的不超505 kg /t,效果顯著。而與優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)一樣,優(yōu)化入爐燃料結(jié)構(gòu),降低高價(jià)格燃料比例,提高低價(jià)格燃料比例,即降低焦比、提高煤比也是降低燃料成本的重要手段,2023 年國(guó)內(nèi)鋼企焦比、煤比相互差距巨大。全焦比高的在 450 kg /t 以上,低的不到350 kg /t; 煤比高的將近200 kg /t,低的不到100 kg /t。降燃料比與降焦增煤是相互關(guān)聯(lián)的,某些時(shí)段某些高爐為了獲取高的煤比,開(kāi)放氣流,結(jié)果煤比提高了,但是焦比未降低甚至升高,燃料比隨之大幅升高,燃料成本不降反增。同時(shí),某些高爐不講客觀條件,只為降低燃料比,結(jié)果燃料比是降低了,但是焦比大幅升高,煤比數(shù)據(jù)不盡如人意,燃料成本降低有限甚至不降反升。故而,在降低燃料成本時(shí),要合理地規(guī)劃燃料比與焦煤比的目標(biāo)范圍,以獲取最大的收效。1 號(hào)高爐為了實(shí)現(xiàn)降低燃料成本主要采取了以下幾個(gè)方面的措施。

圖片3 

⑴爐況穩(wěn)定順行是基礎(chǔ)

高爐的一切指標(biāo)攻關(guān)都是在爐況順行的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,所以在降低燃料比或降焦增煤的過(guò)程中,要根據(jù)實(shí)際情況量力而為,切不可破壞高爐的穩(wěn)定順行[1]。高爐的穩(wěn)定順行主要有兩個(gè)標(biāo)志,一個(gè)是氣流穩(wěn)定,另一個(gè)就是爐缸工作狀況穩(wěn)定( 也稱為熱制度穩(wěn)定) 。在前幾年鋼鐵形勢(shì)好的時(shí)候,為了維持高風(fēng)高氧以獲取高產(chǎn),高爐大力發(fā)展中心氣流,這樣的爐況也是長(zhǎng)期穩(wěn)定的,但缺點(diǎn)就是燃料比高。在降燃料比的時(shí)候,要適當(dāng)?shù)匾种浦行臍饬鳎l(fā)展邊緣氣流,雖然仍要以中心氣流為主,但不過(guò)分發(fā)展,如若把握不好,易造成氣流不穩(wěn),管道、懸料的出現(xiàn)概率升高,不僅燃料比不降反增,焦比升高,而且風(fēng)氧大幅萎縮,高爐的其他指標(biāo)均會(huì)損失。同時(shí)在降低冶煉成本的過(guò)程中,很多時(shí)候都會(huì)進(jìn)行低硅冶煉,須把握好硅素的控制水平,切不可造成爐缸熱量不足,輕則鐵水質(zhì)量下降,出現(xiàn)號(hào)外鐵水,重則引起爐況大幅波動(dòng),高爐指標(biāo)全面損失。

⑵調(diào)整氣流分布是主要手段

降低燃料比及降焦增煤的關(guān)鍵在于優(yōu)化氣流分布,在爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,控制合理的水溫差并取得較高的煤氣利用率。2012 年,1 號(hào)高爐使用“平臺(tái)+漏斗”料制,將燃料比控制在了 490 kg /t 以下,降本效果顯著[2],但是隨著原燃料的變化及行業(yè)形勢(shì)的發(fā)展,料制中增加了中心焦,且中心焦料不斷增加,爐況雖然長(zhǎng)期穩(wěn)定,但是燃料比高,長(zhǎng)期維持在 530 kg /t,有時(shí)甚至高達(dá) 550 kg /t,這種情況顯然不符合當(dāng)下的情況,且由于長(zhǎng)期使用中心焦料制,死料柱肥大,爐缸活躍度降低,高爐接受出鐵或爐溫波動(dòng)的影響能力下降,除了燃料比高,其他指標(biāo)也不盡如人意。故而高爐在 2024 年 1 月份,直接去掉了中心焦,并拉大角差,擴(kuò)大平臺(tái)。

⑶堅(jiān)持“凈、穩(wěn)”精料方針

高爐生產(chǎn)中原燃料的影響占比 70%,所以在生產(chǎn)過(guò)程中堅(jiān)持“高、熟、凈、小、勻、穩(wěn)”六字方針。但隨著行業(yè)形勢(shì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,高爐的熟料率在下降,入爐品位在降低,備料流程在簡(jiǎn)化,六字方針不斷受到挑戰(zhàn)。1 號(hào)高爐的工作者們也在順勢(shì)而為,入爐品位降到了 57% 以 下,熟料率也降到了80%及以下,燒結(jié)礦不再分級(jí)。方針的執(zhí)行重點(diǎn)抓“凈、穩(wěn)”。一是嚴(yán)格控制槽下的備料速度減少粉末入爐,另一方面則是盡量保持原燃料品種的穩(wěn)定。

1 號(hào)高爐在 2023 年多次出現(xiàn)氣流穩(wěn)定但燃料比20 kg /t以上的突然變化,最終的結(jié)果就是爐溫的大幅波動(dòng),造成燃料的浪費(fèi)甚至爐況的波動(dòng),被迫增加焦比來(lái)恢復(fù)爐況。在高爐的日常操作中,原燃料質(zhì)量的大幅波動(dòng)令操作者談虎色變。

⑷提高頂壓

高爐提高頂壓可以提高產(chǎn)量、降低焦比、改善爐料透氣性、促進(jìn)高爐順行、提高煤氣利用率、降低燃料比,直接或間接地促進(jìn)降低燃料比及降焦增煤。由圖3( a) 可知,1 號(hào)高爐也逐漸地將頂壓從 220 kPa 提高到了 235 kPa; 從圖 3( b) 可知,風(fēng)量明顯提高,但是壓差不升反降,這也與上述中調(diào)整氣流分布有關(guān)。

圖片4 

⑸零加濕操作

加濕鼓風(fēng)對(duì)高爐的影響是多方面的,但在實(shí)際操作中主要的應(yīng)用有兩個(gè)方面,一是可以作為調(diào)劑爐溫的 手 段,1 號(hào)高爐的經(jīng)驗(yàn)是鼓風(fēng)中每增加1 g /m3 加濕,燃料比升高 1 kg /t,由于加濕的滯后時(shí)間大約是噴煤的 1 /3,所以能起到快速調(diào)劑爐溫的作用; 另外,就是能降低風(fēng)口理論燃燒溫度,降低下部壓差,促進(jìn)爐缸徑向溫度分布更加合理,有利于爐況順行。1 號(hào)高爐在 2023 年月平均加濕量在 5 ~10 g /m3,目前高爐已基本實(shí)現(xiàn)“0”加濕操作,對(duì)燃料比的下降起到了不可或缺的作用。

⑹提高風(fēng)溫

高爐的熱量來(lái)源主要有風(fēng)口前碳素燃燒產(chǎn)生的熱量和鼓風(fēng)帶入的物理熱兩個(gè)方面,提高風(fēng)溫就可以減少由碳素燃燒產(chǎn)生的熱量需求,即可以降低燃料比; 另外,風(fēng)溫的提高是增加煤比的重要手段[1]

所以提高風(fēng)溫在降低燃料成本方面的作用很大。1號(hào)高爐在 2012—2013 年期間實(shí)現(xiàn)了490 kg /t以下的燃料比,當(dāng)時(shí)風(fēng)溫使用的是1 200 ℃,但由于熱風(fēng)爐本身設(shè)備狀況問(wèn)題及廠內(nèi)煤氣平衡原因,風(fēng)溫目前僅能用到 1 130 ℃,而國(guó)內(nèi)有多家鋼企 2023 年風(fēng)溫達(dá)到 1 200 ℃以上,甚至個(gè)別企業(yè)用到了 1 300 ℃,所以風(fēng)溫已經(jīng)成為 1 號(hào)高爐降低燃料成本的限制因素。

1.2 降低動(dòng)能成本

降低動(dòng)能成本方面,首先,降低燃料比可有效減少風(fēng)氧的消耗; 其次,主要是引進(jìn)了熱風(fēng)爐自動(dòng)燒換爐系統(tǒng)及熱風(fēng)爐富氧燒爐技術(shù),降低熱風(fēng)爐燒爐煤氣的使用量; 再次,提高頂壓以提高 TRT 的發(fā)電量;此外,就是出臺(tái)措施盡量減少水、電、煤氣等的浪費(fèi)。

2 降本增效效果

通過(guò)各項(xiàng)措施的綜合作用,1 號(hào)高爐在產(chǎn)量維持穩(wěn)定的情況下,取得了明顯的降本增效成果。燃料比 下 降 了 約 20 kg /t,其中焦比下降了將近20 kg /t,煤比沒(méi)有明顯變化,降本 50 元/t; 爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使成本下降了 10 元/t; 動(dòng)能消耗上也有明顯的下降。

3 結(jié)語(yǔ)

⑴高爐的降本增效要從高爐生產(chǎn)的各方面入手,降低原燃料成本是主要手段,動(dòng)能成本也至關(guān)重要。

⑵降本增效要在高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上進(jìn)行,過(guò)程中短暫的影響不可避免,但不能導(dǎo)致高爐長(zhǎng)期的順行變差。

⑶降焦增煤和降低燃料比的幅度要合理規(guī)劃,不可顧此失彼。

⑷高爐降本增效的手段是多種多樣的,企業(yè)要根據(jù)自身的現(xiàn)實(shí)條件,選擇適合自己的降本增效道路和目標(biāo)。

參考文獻(xiàn):

[1] 梁紅星,夏萬(wàn)順,郝飛飛.邯寶 3 200 m3 高爐降本增效實(shí)踐[J].河北冶金,2013( 08) : 36-38+22.

[2] 張妹英,夏萬(wàn)順.“平臺(tái)+漏斗”布料制度在邯鋼西區(qū) 1高爐的應(yīng)用[J].河南冶金,2017,25( 06) : 43-46.

[3] 李會(huì)波.邯寶煉鐵廠 1#高爐低燃料比穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐[C]/ /河北省冶金學(xué)會(huì).2013 年河北省煉鐵技術(shù)暨學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼邯寶公司煉鐵廠,2013: 5. 

 
 
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