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重鋼 2 @360 m2燒結機集中灰倉系統(tǒng)改造

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-13  來源:重鋼股份公司燒結廠  作者:趙偉, 林福生, 龔藝杰, 王濤, 錢勇, 王天雄  瀏覽次數(shù):458
 
核心提示:針對重鋼2@360 m2燒結機集中灰倉及倉下氣力輸灰系統(tǒng)存在的問題, 分別對灰倉倉體結構及落灰管進行了改造, 增加了電磁閥防灰措施, 同時縮短了倉泵裝灰時間及輸灰周期, 收到了良好效果。

趙偉林福生龔藝杰王濤錢勇王天雄

重鋼股份公司燒結廠重慶 401258)

摘 要針對重鋼2@360 m2燒結機集中灰倉及倉下氣力輸灰系統(tǒng)存在的問題分別對灰倉倉體結構及落灰管進行了改造增加了電磁閥防灰措施同時縮短了倉泵裝灰時間及輸灰周期收到了良好效果。

關鍵詞燒結氣力輸灰集中灰倉

前 言

氣力輸灰技術因具有輸送管道布置靈活性高、對場地適應性強、輸送效率高、運行成本低、對環(huán)境友好等優(yōu)點[1]近年來在鋼鐵行業(yè)得到了廣泛應用。重鋼長壽新區(qū) 2@360 m2燒結機除塵灰采用了雙套管氣力輸送。與傳統(tǒng)輸送方式相比氣力輸灰采用流態(tài)化技術在倉泵輸送器內(nèi)使干灰顆粒形成類流體很好地解決了干灰流動性差的問題物料在輸送過程中處于靜壓推動流速帶動的低速運動狀態(tài)提高了輸送管道使用壽命和系統(tǒng)的可靠性[2]。在輸送方式上可單罐運行也可雙罐或多罐成組運行,系統(tǒng)氣源分布科學合理能隨時起停而不堵管,運行安全性好自動控制靈活方便可自動、遠操、就地控制。由于整個輸送過程在密閉環(huán)境下進行很好地解決了除塵灰傳統(tǒng)輸送過程中的二次揚塵成為重鋼環(huán)保搬遷燒結工序設計的一個亮點。然而投運之初由于系統(tǒng)長時間運行不正常環(huán)境效應無法凸顯同時影響了除塵灰的流向暢通一度制約了燒結生產(chǎn)。

氣力輸灰系統(tǒng)的設計特點

2氣力輸灰系統(tǒng)構成

重鋼 2 @360 m2燒結機氣力輸灰系統(tǒng)包括兩部分(見表 1、表 2) , 第一部分是由分布在 1#燒結機頭電除塵含兩臺電除塵)2#燒結機頭電除塵(含兩臺電除塵、1#機尾電除塵、2#機尾電除塵、1#整粒電除塵、2#整粒電除塵、配料布袋除塵、成品布袋除塵等處的 10 臺除塵器對應的 16 臺倉泵輸送器通過 條輸送管將各除塵器捕集的除塵灰輸送至兩座集中灰倉第二部分是由集中灰倉倉下四臺倉泵通過兩條輸送管將集中的除塵灰輸送至冷固球團廠加工配料倉。

 

2集中灰倉及倉下輸灰系統(tǒng)

在重鋼2@360 m2燒結機氣力輸灰系統(tǒng)中,集中灰倉作為中轉站對除塵灰流向暢通起著至關重要的作用。集中灰倉主要包含兩座鋼結構混凝土倉體、兩臺倉頂單體除塵器、倉下的汽車轉運通道帶兩套星型給料機雙螺旋加濕器)、以及兩套倉下氣力輸灰系統(tǒng)。其中汽車轉運通道作為輔助手段在氣力輸灰系統(tǒng)無法正常工作時使用。

存在的問題及分析

重鋼 2 @360 m2燒結機分別于 2009 年 12月及 2010 年 10 月投產(chǎn)而氣力輸灰系統(tǒng)投運后運行并不正常尤其是集中灰倉及倉下輸灰系統(tǒng)一度制約了燒結生產(chǎn)影響燒結工序除塵灰循環(huán)以及除塵器煙囪達標排放。

3、灰倉倉體泄漏、打爆

集中灰倉倉體最初設計是由下部鋼結構與上部混凝土澆筑而成投用初期因兩部分結合處強度不夠影響倉體承壓能力。此外在輸灰系統(tǒng)中倉頂單體除塵器的作用是將各除塵器輸送來的灰氣分離讓灰沉降在灰倉內(nèi)而將經(jīng)過凈化的空氣排入大氣。一旦除塵器工作不正常就無法進行正常的氣灰分離灰倉也無法正常泄壓導致倉體經(jīng)常出現(xiàn)泄漏、打爆現(xiàn)象影響正常輸灰嚴重污染周邊環(huán)境。

3、灰倉懸料、堵料

2#燒結機與 1#燒結機投產(chǎn)初期由于燒結工序與煉鐵工序產(chǎn)能不匹配經(jīng)常出現(xiàn)燒結倉滿停機現(xiàn)象。輸灰系統(tǒng)受燒結主機運行不連續(xù)影響不能正常工作除塵灰溫度低水分高加之機頭除塵灰中 KCa、Na 等堿金屬化合物含量高容易潮解除塵灰流動性變差性狀變復雜進入集中灰倉后容易懸料、堵料輸送過程中經(jīng)常出現(xiàn)下料不暢、堵管等問題。

3、輸灰設備及運行信號故障

集中灰倉倉下輸送倉泵因設計有計量功能因此倉泵與灰倉落灰管、倉泵與輸灰管之間采用了柔性金屬軟連接器聯(lián)接。系統(tǒng)投運初期常出現(xiàn)輸灰管堵塞、憋壓等現(xiàn)象金屬軟連接頻繁出現(xiàn)穿漏、打爆現(xiàn)象。

輸灰系統(tǒng)自動化程度高對閥門開閉、壓力檢測等信號的穩(wěn)定性和可靠性要求較高。然而實際運行中進氣閥、排氣閥、進料閥、出料閥、排堵閥等開閉不到位、穿漏、卡堵等現(xiàn)象時有發(fā)生成了系統(tǒng)最主要的故障。

3、輸灰控制系統(tǒng)參數(shù)不合理

實際運行中發(fā)現(xiàn)倉泵裝料時間設置過長,進灰過多導致進料閥關不上無法輸灰此外,由于輸灰周期設置過長輸灰效率較低。

改進措施及效果

針對集中灰倉氣力輸灰存在的問題我們從2010 月開始用了將近一年的時間逐步進行了整改。

4、灰倉泄漏處理

4、1、灰倉倉體改造

針對集中灰倉倉體鋼結構混凝土結合部位強度低容易泄漏、打爆的問題起初采取打掉倉體混凝土預制層填補漏點后重新澆筑的方案實施后使用半年左右倉體泄漏現(xiàn)象減少未出現(xiàn)倉體打爆現(xiàn)象。1#燒結投產(chǎn)后由于灰量增加輸灰時間延長灰倉運行負荷也相應提高灰倉打爆現(xiàn)象再次出現(xiàn)證明重新澆筑后的鋼結構混凝土結合部位強度仍然不夠。最終決定將兩座灰倉倉體混凝土結構拆除全部改為鋼結構。改造實施后經(jīng)過一年多的運行證實基本解決了倉體泄漏、打爆的問題。

4、1、單體除塵器運行管理優(yōu)化

倉頂單體除塵器運行不正常影響灰倉泄壓主要表現(xiàn)在布袋反吹不正常以及布袋脫落堵塞除塵器落灰口。解決這一問題主要依靠優(yōu)化除塵器運行管理定期安排單體除塵器檢修保證布袋反吹效果等措施。實施后單體除塵器運行穩(wěn)定性明顯提高。

4、1、強化輸灰管理

為了減緩輸灰過程中高壓灰氣進入灰倉,對倉體形成沖擊制定了灰倉高料位報警后不得進灰以及嚴禁三條以上輸灰管同時向同一灰倉進灰的制度通過強化操作來解決灰倉打爆、泄漏問題。

4灰倉落灰不暢處理

4、2、保持燒結生產(chǎn)連續(xù)

通過優(yōu)化生產(chǎn)組織使燒結生產(chǎn)保持相對連續(xù)提高除塵灰的溫度改善除塵灰流動性,確保輸灰暢通。實踐證明燒結作業(yè)率提高后,除塵灰性狀明顯改善。

42、改造灰倉落灰管

灰倉到倉泵之間的落灰管原設計未充分考慮除塵灰性狀及流動性等因素其結構不利于落灰。改造方案圍繞在落灰高度一定的情況下盡可能增加落灰管傾角使其接近垂直。同時在容易堵管位置增設檢修平臺方便處理懸料、堵料。

4、輸灰設備及運行信號故障處理

43、閥門、金屬軟連接穿漏處理

分析各閥門、金屬軟連接穿漏主要是受物料沖刷引起其使用壽命降低的根源仍然是輸灰系統(tǒng)工作不正常。因此一方面采取強化備件管理確保穿漏的設備能夠及時更換以減少其對輸灰系統(tǒng)的影響而從長遠考慮只有系統(tǒng)地解決輸灰不暢問題才能緩解閥門、金屬軟連接等備件使用壽命短的問題。

4、3、閥門開閉不到位

系統(tǒng)中進氣閥、排氣閥、進料閥、出料閥、排堵閥等除了因機械卡堵、變形、損壞等原因開閉不到位之外最主要的問題就是電磁閥出現(xiàn)故障。經(jīng)現(xiàn)場比對分析發(fā)現(xiàn)由于控制系統(tǒng)電磁閥主要都在室外現(xiàn)場環(huán)境惡劣尤其是受灰塵多影響電磁閥使用穩(wěn)定性大幅度降低。針對這種現(xiàn)狀采取對現(xiàn)場電磁閥進行隔離保護的措施將一部分電磁閥移至操作室內(nèi)另外一部分也在合適位置增加操作箱避免灰塵進入。通過以上措施各閥門開閉不到位的現(xiàn)象得到有效遏制。

4、輸灰程序修正

針對倉泵進灰設置時間過長裝灰太多的問題首先對灰倉落灰口插板閥的開度進行調(diào)整同時摸索總結不同工況下除塵灰的性狀對系統(tǒng)設置進行了調(diào)整將裝灰時間由原來的 20 s調(diào)整為10 s, 有效解決了倉泵裝料閥、進氣閥、出口閥堵料輸灰管堵塞的問題。由于倉泵裝料時間調(diào)整對輸灰周期也進行了相應調(diào)整由原設計的 420 s調(diào)整為 240 s), 從而提高了輸灰頻率使得每個輸灰周期裝灰時間減少、輸送量下降后系統(tǒng)輸灰效率不受影響。

結 論

1) 灰倉倉體全部改為鋼結構后倉體強度提高承壓能力增強通過定期安排單體除塵器檢修減少布袋反吹故障及布袋脫落現(xiàn)象提高輸灰系統(tǒng)灰氣分離效率保證除塵器對灰倉泄壓能力同時強化輸灰操作有效地解決了倉體泄漏問題。改造完成一年多來未發(fā)生倉體打爆現(xiàn)象。

2) 隨著燒結生產(chǎn)負荷增加日歷作業(yè)率逐步提高除塵灰性狀得到改善輸灰系統(tǒng)運行趨于正常灰倉落灰管的改造完成使集中灰倉落灰不暢的問題也得到了解決。

3) 將電磁閥轉移安裝到室內(nèi)或增設操作箱對之進行隔離保護減輕了現(xiàn)場惡劣環(huán)境對電磁閥的干擾大大提高了各閥門的工作穩(wěn)定性,在一定程度上解決了閥門開閉不到位的問題。

4) 通過縮短倉泵裝灰時間及輸灰周期減少每個輸送周期的輸灰量同時提高輸灰頻率,解決了系統(tǒng)堵管、工作不正常的問題提升了系統(tǒng)運行穩(wěn)定性同時也提高了輸灰效率。

參考文獻

[ 1]   王駿 氣力輸送在燒結電除塵輸灰系統(tǒng)中的應用[ J]1 中國重型裝備, 2008, (3): 23- 26

[ 2]   單圣光王玉 高爐煤氣全干法除塵灰的輸送工藝分析[ J]1 冶金動力, 2010, ( 5) : 35- 37

 
 
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