曹繼禮,毛友莊,張惠,高振
( 山鋼集團萊蕪分公司,山東萊蕪271104)
摘要: 為提高燒結礦產質量,降低固體燃耗,采用工業實驗的方法進行了高鎂粉替代白云石粉可行性研究. 結果表明: 在萊蕪分公司煉鐵廠的原料工藝條件下,高鎂粉可以作為鎂質熔熔劑替代白云石粉,但是燒結礦產質量未達到預期目標,熔劑成本升高太多,使用高鎂粉取代白云石粉不經濟.
關鍵詞: 燒結; 高鎂粉; 白云石粉; 實驗
0 前言
山鋼集團萊蕪分公司煉鐵廠老區共有4 座1 000 m3級高爐,經過大修擴容后燒結礦產能不足,不得不倒運燒結礦供給高爐. 為了提高配套的老區燒結礦產質量[1],減少倒運損失,降低燒結礦固體燃耗[2],采用工業實驗的方法進行了高鎂粉替代白云石粉可行性研究.
1 原料化學成分
白云石粉和石灰石粉為萊蕪分公司煉鐵廠長期使用的熔劑,化學性質穩定. 本次工業實驗所用的熔劑化學成分平均值見表1.
2 實驗方案
本次實驗共進行了兩個階段,第一個階段為其它熔劑種類不變的情況下,高鎂粉直接替代白云石粉,增加白灰配比來調節堿度; 第二階段增加石灰石粉配比,高鎂粉替代白云石粉,白灰配比小幅調整.
2. 1 第一階段
本階段高鎂粉共實驗A 堆B 堆兩個料堆,基準期為半堆生產,使用日常生產熔劑結構,實驗期為另外半堆生產,使用高鎂粉替代白云石粉熔劑結構.
2. 2 第二階段
基準期為C 堆半堆生產,使用日常生產熔劑即白灰和白云石粉結構,實驗期為C 堆另外半堆生產,即白灰、高鎂粉和石灰石粉熔劑結構. 為避免熔劑成本大幅升高,實驗期盡量保持白灰配比不變,高鎂粉替代白云石粉造成的CaO 不足,全部由配加石灰石粉補充.
3 高鎂粉工業實驗結果
3. 1 配料室配比結構
燒結礦一個料堆使用周期為9 d 左右,可以認為混勻料成分基本穩定. 為便于實驗對比,燒結礦堿度等指標不作調整,各種熔劑配比基本穩定. 配比結構見表2.
實驗期間,燒結機基本參數沒有出現較大的變化,燒結機運行平穩,布料、點火效果良好,機尾斷面整齊,紅火層亮度厚度適中.
3. 2 燒結礦化學成分
實驗期間按國家標準對燒結礦取制樣,每天9個燒結礦樣品,取平均值,指標見表3.
對比實驗中燒結礦化學成分基本穩定,第一階段A 堆B 堆與第二階段相隔時間較長,混勻料成分發生較大變化,所以導致A 堆B 堆與C 堆燒結礦成分相差較大. 由于高鎂粉粒度較細,鎂含量高,礦化作用好,燒結礦外觀顏色較好.
3. 3 燒結生產技術指標
記錄燒結機故障停機時間,算出燒結機作業率.將燒結礦日產量換算成燒結機利用系數,并根據燃料日消耗量計算出噸礦固體燃耗,平均值如表4.
4 高鎂粉燒結工業實驗結果分析
第一階段實驗期間,增加的白灰配比對混勻料的強化造球作用并不明顯,僅使料溫略有提高. 原有燒結生產工藝已經使料溫在露點溫度以上,再次增加白灰配比提料溫已沒有必要. 實驗期間,高鎂粉取代白云石粉,白灰配比提高后,燒結混勻料水分用量提高,粘性大大增加,混合機和各個沿線漏斗粘料嚴重,清理頻次增加,難度加大,對生產穩定性造成很大的影響,多次出現堵漏斗停機的情況,導致燒結機作業率偏低. 第一階段實驗期間燃耗也沒有明顯的降低,分析可能原因為白灰消化吸附水分較多,過量的水蒸氣蒸發吸收掉了燃料燃燒釋放的熱量. 實驗結果證明此種方案在目前的原料條件下無法有效順利實施,所以不再對第一階段實驗結果進行分析.
4. 1 燒結礦物化指標分析
對第二階段實驗方案,配加高鎂粉后,燒結礦成分保持穩定,轉鼓篩分等物理指標也沒有較大變化,符合高爐對燒結礦的冶煉要求,說明高鎂粉是合適的燒結熔劑. 在適宜的操作參數下,配加高鎂粉或白云石粉,均能使燒結礦成分符合高爐冶煉的要求. 由于高鎂粉所帶入的硅含量較白云石粉少,燒結礦硅含量下降,品位略有升高.
4. 2 燒結機作業率和利用系數
C 堆實驗期內,增加4!石灰石粉配比,用石灰石粉補充高鎂粉的鈣含量不足,燒結機作業率與基準期相比保持正常水平,期間沒有發生堵漏斗而造成的停機事故. 實驗期燒結混勻料透氣性略有改觀,燒結機利用系數小幅升高,利用系數增加0. 043 t /m - 2·h - 1,對燒結礦日產量提升作用較小,平均日產量增加約327 t /d.
4. 3 燒結礦噸礦固體燃耗
C 堆實驗期用石灰石粉和高鎂粉取代白云石粉,燒結礦固體燃耗降低1. 38 kg /t. 由于配加了部分石灰石粉可以作為混勻料造球的核心,燒結混勻料透氣性有所提高,布料厚度增加,自動蓄熱作用增強,節省了部分燃料,固體燃耗降低.
4. 4 燒結礦噸礦成本比較
目前萊蕪分公司煉鐵廠老區燒結礦生產固定制造成本約30 元/t,動力消耗( 包括水、電、風、汽) 成本大約44. 5 元/t,產量提高后以上兩項成本相應降低1. 32 元/t. 燒結固體燃耗成本降低0. 92 元/t,燒結礦品位升高0. 2!后理論計算高爐焦比降低0. 5元/t,燒結熔劑成本升高8. 91 元/t,合計總效益8. 91 - 0. 92 - 1. 32 - 0. 5 = 6. 17 元/t. 即考慮燒結生產固定制造費用及動力消耗費用后,使用高鎂粉的燒結礦較使用白云石的燒結礦熔劑總成本升高6. 17 元/t.
5 結論
1) 在目前萊蕪分公司煉鐵廠的原料條件下,高鎂粉直接取代白云石粉會導致白灰配比升高,混勻料粘性增大,生產無法順行. 高鎂粉和石灰石粉取代白云石粉使燒結礦熔劑成本升高較多,而提高燒結礦產量、降低固體燃耗未達到預期目的,使用高鎂粉取代白云石粉不經濟.
2) 配加高鎂粉和石灰石粉后料層透氣性有所改觀,利用系數增加. 下一步考慮采用石灰石粉取代部分白灰的熔劑結構實驗,進一步提高料層透氣性和降低燒結熔劑成本.
參考文獻
[1] 夏世元,申愛民,喬昌峰,等. 濟鋼燒結配加復合輕燒鎂粉的實驗研究與應用[J]. 江西冶金, 2013( 6) : 1 -5.
[2] 高丙寅,張春,邢建民. 不同MgO 熔劑添加劑的燒結實驗及生產[J]. 河南冶金, 2006( 3) : 9 - 12.