今年以來,熱軋廠針對結構鋼氧化鐵皮“多發、易發”的現象,成立攻關團隊,從工藝優化入手,改進軋制工藝,采取新的加熱模式、調整精軋負荷分配和優化工作輥配輥等措施,解決了軋輥氧化膜剝落及溫度過高等造成的結構鋼氧化鐵皮問題,將結構鋼氧化鐵皮缺陷發生率控制在2.5%以內,在降低質量成本的同時,也滿足了用戶的質量需求。
同時,熱軋廠在低碳軟鋼氧化鐵皮斑跡缺陷攻關上也取得重大進展。年初,熱軋廠會同技術質量部、制造管理部等部門,成立了氧斑缺陷攻關團隊,從計劃編制、軋制工藝優化等方面入手,不斷試驗,取得了突破性進展。2月中下旬以來,氧斑缺陷率顯著下降。
此外,熱軋廠還全力推進TPM管理,提高設備功能精度,為產品質量提供有力支撐。通過進一步梳理操作、設備TPM界面,明確工作職責,強化日常工作的落實,熱軋廠有效提升了員工的質量管理意識;強化設備功能精度的基礎管理,確保設備功能精度滿足生產質量要求;提升設備管理精益化水平,提高對工藝質量、節能降耗等管理的保障能力。