重慶鋼鐵煉鋼廠超低排放改造再傳捷報——用時32天高效完成切割系統全流程改造,切割工序煙塵濃度降至5mg/m³以下,基本實現零碳排放。
此次改造,新增2臺新型氫氧發生裝置取代老式天然氣切割系統。運行數據顯示,新系統熱效率同比提升20%,能源成本直降六成,金屬損耗率優化0.1個百分點。同步構建三級安全聯鎖防護體系,配備可燃氣體濃度實時監測、智能排風系統聯動自動切斷功能,安全響應速度達毫秒級,為安全生產提供強有力的保障。
在產線技改與穩產保供的雙重挑戰下,項目團隊采用"動態施工法"。技術團隊通過三大舉措應對:首先是精密推演施工時序,將改造工程拆解為22項施工單元,通過錯峰施工施工實現生產與改造雙線并行;其次創新搭建三方指揮中樞,建立設備、施工、生產聯動作戰機制,關鍵節點實行24小時倒排機制,保證項目進度可控;最具突破性的是創造性地采用"冷調試預演法",將常規7天的調試周期壓縮至54小時。
項目負責人表示,“在這場綠色攻堅戰中,團隊將戰旗插在產線,發揚敢打硬仗的工作作風,日夜鏖戰,最終成功完成了項目改造。”接下來,我們將秉承“鋼軍”文化,在超低排放改造和效率提升雙線作戰中,實干為先,攻堅克難,全力以赴助力公司“扭虧為盈、確保創A”目標完成。