記者今日從河北鋼鐵邯鋼集團(tuán)獲悉,該集團(tuán)生產(chǎn)的汽車板產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升,經(jīng)過汽車板研究室技術(shù)人員連續(xù)攻關(guān),影響IF鋼產(chǎn)品質(zhì)量的鼓包問題得到解決,缺陷發(fā)生率降低近10個百分點(diǎn),下線的近9000噸IF鋼汽車板,均未出現(xiàn)鼓包缺陷。
據(jù)介紹,5月份以來,邯鋼新區(qū)冷軋廠連退生產(chǎn)線在生產(chǎn)IF鋼時,批量出現(xiàn)邊部鼓包缺陷,造成較大質(zhì)量損失,嚴(yán)重影響邯鋼汽車板合同交付和生產(chǎn)節(jié)奏。為此,邯鋼汽車板課題組聯(lián)合主要生產(chǎn)廠進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),通過對缺陷持續(xù)跟蹤以及檢測及過程參數(shù)的梳理,最終確定此缺陷的產(chǎn)生原因?yàn)槎変摲N家族劃分不當(dāng),造成帶鋼凸度截面異常。
針對此問題,邯鋼汽車板課題組一方面制定出詳細(xì)的凸度截面放行標(biāo)準(zhǔn),同時結(jié)合其他鋼廠IF鋼軋制工藝過程控制,對IF鋼家族進(jìn)行了獨(dú)立區(qū)分,以達(dá)到適應(yīng)IF鋼熱軋?zhí)匦缘哪康摹M瑫r,熱軋也加強(qiáng)了手動干預(yù)CVC竄輥,彎輥和軋制力分配的嘗試和培訓(xùn),以應(yīng)對凸度截面異常情況。
在采取了以上措施以后,7月下旬到8月下旬,該廠連退產(chǎn)線生產(chǎn)的8901噸IF鋼均未出現(xiàn)鼓包缺陷,質(zhì)量改善效果明顯。