設備檢修部三車間緊緊圍繞“全面提升服務意識,主動做好設備維檢”這一主題,從加強設備基礎管理、持續開展“金點子”活動、有效開展“QC”活動等重點工作著手,向年度降本目標任務發起總攻。
加強設備基礎管理。該車間緊緊圍繞保障生產設備平穩運行,抓基礎管理提高維檢水平,狠抓日常設備維護,從日常點檢、潤滑、備件材料的準備落實,到檢修的過程控制、檢修質量一點一滴做起,通過與煉鋼廠溝通將平時的小問題、小隱患進行項目收集,組織安排合理的日檢周檢,將工作做在平時,保障在線設備穩順運行;對發生的故障進行深度分析,一追到底查找故障原因,從發生的設備故障中查找教訓,做到舉一反三,絕對禁止發生類似故障,努力降低故障時間。
持續開展“金點子”活動。一季度,該車間在職工廣泛開展小改造、小發明、修舊利廢等工作,不僅破解了生產和設備檢修難題,而且降低了成本,延長了設備使用壽命。成功破解了20多項生產和設備檢修難題:“10號行車主鉤升降接觸器改造”、“8號連鑄機冷床升降主令控制器改造”、“6號—8號爐下料管及下槍口氮封圈改造”、“5號、7號機切前制作導坯輪,改善火切機切割坯的割率”等一些列合理化建議紛紛開花結果。其中電氣工段電一組成功對10號、12號2臺行車在檢修中改造線路年節約備件資金8萬元;連鑄工段對6號連鑄機的火切機動作不靈進行改進,發現瓦軸與底座強度不匹配,他們對主軸軸承瓦座的位置作了合理調整,效果十分明顯:主動軸更換量由原來的每臺每月3根—4根降為零,月節約材料費用1000多元,與此同時,傷坯現象基本得到杜絕,斷面平整,使鑄坯質量有了進一步提高。
有效開展“QC”活動。組織開展群眾性的QC小組活動,對于控制和減少事故、減少損失、降低消耗、提高設備安全經濟運行水平,取得了顯著成績和巨大的經濟效益。氧槍是轉爐煉鋼的關鍵設備,在轉爐吹煉過程中,頻繁更換氧槍或由于氧槍系統故障,轉爐生產經常被迫停止。因此,該車間轉爐工段成立降低轉爐氧槍故障次數攻關組,對降低轉爐氧槍故障次數技術攻關顯成效,氧槍系統故障次數由攻關前0.83次/月,降低為現在的0次/月,單爐年降本直接經濟效益17余萬元。同時連鑄工段針對拉矯機故障頻率高、在線難處理的問題,成立攻關小組,查找影響拉矯機故障的因素,并逐步改進。通過改造,拉矯機月均故障次數由6.2次/月,降低為4次/月,年降裝配拉矯機的費用20多萬元。
加強設備基礎管理。該車間緊緊圍繞保障生產設備平穩運行,抓基礎管理提高維檢水平,狠抓日常設備維護,從日常點檢、潤滑、備件材料的準備落實,到檢修的過程控制、檢修質量一點一滴做起,通過與煉鋼廠溝通將平時的小問題、小隱患進行項目收集,組織安排合理的日檢周檢,將工作做在平時,保障在線設備穩順運行;對發生的故障進行深度分析,一追到底查找故障原因,從發生的設備故障中查找教訓,做到舉一反三,絕對禁止發生類似故障,努力降低故障時間。
持續開展“金點子”活動。一季度,該車間在職工廣泛開展小改造、小發明、修舊利廢等工作,不僅破解了生產和設備檢修難題,而且降低了成本,延長了設備使用壽命。成功破解了20多項生產和設備檢修難題:“10號行車主鉤升降接觸器改造”、“8號連鑄機冷床升降主令控制器改造”、“6號—8號爐下料管及下槍口氮封圈改造”、“5號、7號機切前制作導坯輪,改善火切機切割坯的割率”等一些列合理化建議紛紛開花結果。其中電氣工段電一組成功對10號、12號2臺行車在檢修中改造線路年節約備件資金8萬元;連鑄工段對6號連鑄機的火切機動作不靈進行改進,發現瓦軸與底座強度不匹配,他們對主軸軸承瓦座的位置作了合理調整,效果十分明顯:主動軸更換量由原來的每臺每月3根—4根降為零,月節約材料費用1000多元,與此同時,傷坯現象基本得到杜絕,斷面平整,使鑄坯質量有了進一步提高。
有效開展“QC”活動。組織開展群眾性的QC小組活動,對于控制和減少事故、減少損失、降低消耗、提高設備安全經濟運行水平,取得了顯著成績和巨大的經濟效益。氧槍是轉爐煉鋼的關鍵設備,在轉爐吹煉過程中,頻繁更換氧槍或由于氧槍系統故障,轉爐生產經常被迫停止。因此,該車間轉爐工段成立降低轉爐氧槍故障次數攻關組,對降低轉爐氧槍故障次數技術攻關顯成效,氧槍系統故障次數由攻關前0.83次/月,降低為現在的0次/月,單爐年降本直接經濟效益17余萬元。同時連鑄工段針對拉矯機故障頻率高、在線難處理的問題,成立攻關小組,查找影響拉矯機故障的因素,并逐步改進。通過改造,拉矯機月均故障次數由6.2次/月,降低為4次/月,年降裝配拉矯機的費用20多萬元。