5月3日,從安鋼第二煉軋廠生產(chǎn)科了解到,1780熱連軋生產(chǎn)線4月份生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效、捷報頻傳。全線在雙加熱爐生產(chǎn)的情況下,于4月29日日產(chǎn)熱軋鋼卷552卷,產(chǎn)量14266.763噸,產(chǎn)品成材率達到98.377%,單日產(chǎn)量刷新歷史最好水平,為進一步提升產(chǎn)線增效水平提供了強力支撐。
據(jù)悉,作為集團公司鋼后增效板塊中的重要生產(chǎn)線,該廠1780熱連軋機組在全力確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,不斷提升產(chǎn)線產(chǎn)能,拓展增效空間。1780熱連軋機組不斷優(yōu)化生產(chǎn)計劃的編排,積極與生產(chǎn)計劃部、銷售總公司、技術中心產(chǎn)品室等兄弟單位溝通、協(xié)調(diào),綜合權(quán)衡軋線設備狀況、訂單情況、鋼種軋制要求等諸多方面因素,按照品種效益排序,合理安排軋制計劃,靈活組織生產(chǎn),延長軋制噸位,為日產(chǎn)攀升提供了強有力的生產(chǎn)組織保障。同時,該機組以提升設備保障能力為主線,積極開展板形攻關、設備降事故攻關、軋機設備精度攻關等一系列技術改進及創(chuàng)新活動,為日產(chǎn)攀升創(chuàng)造穩(wěn)定的設備運行基礎。在此基礎上,該機組堅持穩(wěn)中求進,尋求突破,改變以往利用點檢定修時間集中處理設備隱患的模式,針對設備隱患開展分類梳理,量化隱患處理時間,并根據(jù)處理時間的長短有計劃地納入換輥時間,在大幅縮短點檢定修時間的同時,使各類隱患問題及時得到處理,有效遏制了潛在事故的擴大,對于設備穩(wěn)定運行起到了極大的促進作用。
在雙爐生產(chǎn)期間,他們制定了詳細的生產(chǎn)計劃和故障應急預案,實行領導逐級負責制,將各項指標進行分解,落實到班組、個人,進行包保管理考核,并加大專業(yè)橫向溝通與合作,采取各專業(yè)骨干技術人員、區(qū)域主管人員輪流值班的方式,強化現(xiàn)場生產(chǎn)的服務與指導,確保出現(xiàn)問題及時分析、及時處理,各工序的崗位職工精心操作,全力配合,有效確保了全線生產(chǎn)的穩(wěn)定、連續(xù)和高效。據(jù)了解,該生產(chǎn)線在4月14日創(chuàng)出日產(chǎn)14237.863噸的歷史新高后,當月29日再次取得新突破,刷新單日產(chǎn)量歷史紀錄。
據(jù)悉,作為集團公司鋼后增效板塊中的重要生產(chǎn)線,該廠1780熱連軋機組在全力確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,不斷提升產(chǎn)線產(chǎn)能,拓展增效空間。1780熱連軋機組不斷優(yōu)化生產(chǎn)計劃的編排,積極與生產(chǎn)計劃部、銷售總公司、技術中心產(chǎn)品室等兄弟單位溝通、協(xié)調(diào),綜合權(quán)衡軋線設備狀況、訂單情況、鋼種軋制要求等諸多方面因素,按照品種效益排序,合理安排軋制計劃,靈活組織生產(chǎn),延長軋制噸位,為日產(chǎn)攀升提供了強有力的生產(chǎn)組織保障。同時,該機組以提升設備保障能力為主線,積極開展板形攻關、設備降事故攻關、軋機設備精度攻關等一系列技術改進及創(chuàng)新活動,為日產(chǎn)攀升創(chuàng)造穩(wěn)定的設備運行基礎。在此基礎上,該機組堅持穩(wěn)中求進,尋求突破,改變以往利用點檢定修時間集中處理設備隱患的模式,針對設備隱患開展分類梳理,量化隱患處理時間,并根據(jù)處理時間的長短有計劃地納入換輥時間,在大幅縮短點檢定修時間的同時,使各類隱患問題及時得到處理,有效遏制了潛在事故的擴大,對于設備穩(wěn)定運行起到了極大的促進作用。
在雙爐生產(chǎn)期間,他們制定了詳細的生產(chǎn)計劃和故障應急預案,實行領導逐級負責制,將各項指標進行分解,落實到班組、個人,進行包保管理考核,并加大專業(yè)橫向溝通與合作,采取各專業(yè)骨干技術人員、區(qū)域主管人員輪流值班的方式,強化現(xiàn)場生產(chǎn)的服務與指導,確保出現(xiàn)問題及時分析、及時處理,各工序的崗位職工精心操作,全力配合,有效確保了全線生產(chǎn)的穩(wěn)定、連續(xù)和高效。據(jù)了解,該生產(chǎn)線在4月14日創(chuàng)出日產(chǎn)14237.863噸的歷史新高后,當月29日再次取得新突破,刷新單日產(chǎn)量歷史紀錄。