今年以來,寶鋼不銹鋼煉鋼廠推進除塵系統攻關項目,目前已取得成效,有效消除了150噸轉爐在生產過程中產生的積灰現象。
150噸轉爐原先一直采用日本原裝濕法一次除塵系統,但隨著設備老化,積灰日益嚴重,導致除塵效果逐漸變差,煙塵排放超標,且2至3個月就需要清理一次,時常會造成產線提前檢修,影響了煉鋼生產節奏。
為保證生產,并杜絕二次污染,煉鋼廠從設備技改入手,成立不銹鋼除塵項目團隊展開攻關。通過技術改進,增加了在線清洗系統,改造后除塵效果良好,達到預防積灰的效果。目前不銹鋼150噸轉爐清理周期已經從原來的近3個月延長到了半年以上,檢修周期也從3個月延長到6個月,除塵系統粉塵顆粒度排放穩定在50毫克/標準立方米以內,達到了國家標準。
150噸轉爐原先一直采用日本原裝濕法一次除塵系統,但隨著設備老化,積灰日益嚴重,導致除塵效果逐漸變差,煙塵排放超標,且2至3個月就需要清理一次,時常會造成產線提前檢修,影響了煉鋼生產節奏。
為保證生產,并杜絕二次污染,煉鋼廠從設備技改入手,成立不銹鋼除塵項目團隊展開攻關。通過技術改進,增加了在線清洗系統,改造后除塵效果良好,達到預防積灰的效果。目前不銹鋼150噸轉爐清理周期已經從原來的近3個月延長到了半年以上,檢修周期也從3個月延長到6個月,除塵系統粉塵顆粒度排放穩定在50毫克/標準立方米以內,達到了國家標準。