今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠在做好各高爐、燒結機之間備件的“互換性”和“共享性”的基礎上,集全員智慧,借“修舊利廢、崗位創新、技術改造”平臺,巧施廢舊設備崗位“變形計”做活降本增效大文章。
巧修篩板重“上崗”。“更換下來的棒條篩板只是中間局部磨損嚴重,直接報廢處理,真可惜。”“是呀!只要保證篩齒之間的間隙,我們可以焊接鋼板條,不就可以繼續使用了嗎?”“對!”……,450㎡燒結技術員小高和設備主管在廢舊篩板旁討論著維修方案。說干就干,該作業區的維修工找來了鋼板下腳料,將鋼板切割成長短一致,厚度一致的鋼板條,利用角磨機打磨成替代條,經過他們一番焊接、打磨、校正、安裝、調試后,報廢篩板獲得“新生”、重新“上崗”,不僅緩解了備件回貨壓力,而且節約備件費用3000余元。
廢舊彈簧再“換崗”。400㎡燒結梭式布料機承擔著燒結機系統第一道布料工序,布料機通過在固定軌道上前后作往復運動向礦槽內布料。該布料機前后控制是依靠限位開關進行控制,若開關失靈,就會造成“飛車”事故。為防止發生事故,該作業區職工集思廣益,找來橢圓振動篩“退役”下來的橡膠復合彈簧用做軌道緩沖器,通過他們在軌道上“巧加”緩沖器,使該設備控制上了“雙保險”,杜絕事故的發生。同時,他們還將廢舊橡膠復合彈簧作為緩沖器用在行車、電動葫蘆行走軌道上,就這樣廢舊彈簧在他們的“妙手”中一次又一次成功“換崗”,年可節約備件費用5000余元。
輥子制造巧“轉崗”。“臺車料面不平,主要是采用的平料器靠重力刮料面,難免會出現凹凸不平。”“對呀!這次改造我們采用的廢舊布料輥,依靠輥面壓料面,效果好!”技術員小高和生產主管觀察臺車平料器的改造的效果時說道。265㎡燒結機更換下的廢舊布料輥和廢鐵堆找來的鏈條和回收的花籃螺栓,被該作業區“心靈手巧”的維修工用三成五除二的功夫就“制造”出了,經過安裝、調節后,被壓的臺車料面平整,效果良好。就這樣,廢舊輥子經過維修工的“專屬制造”就成功的“轉崗”了,可節約備件材料費用1000余元。
組合閥門可“頂崗”。400㎡燒結雙層卸灰閥的電磁閥是控制氣源的頻繁動作易損件,該作業區的維修工將近幾個月“積攢”下來的十余個電磁閥,進行解體、重新組合修復,最終四個備件“鑒定”合格,在檢修中,該修復件被用作備件代替新備件“頂崗”使用。如此一來,緩解了備品備件回貨壓力,同時年可降低成本2萬余元。
巧修篩板重“上崗”。“更換下來的棒條篩板只是中間局部磨損嚴重,直接報廢處理,真可惜。”“是呀!只要保證篩齒之間的間隙,我們可以焊接鋼板條,不就可以繼續使用了嗎?”“對!”……,450㎡燒結技術員小高和設備主管在廢舊篩板旁討論著維修方案。說干就干,該作業區的維修工找來了鋼板下腳料,將鋼板切割成長短一致,厚度一致的鋼板條,利用角磨機打磨成替代條,經過他們一番焊接、打磨、校正、安裝、調試后,報廢篩板獲得“新生”、重新“上崗”,不僅緩解了備件回貨壓力,而且節約備件費用3000余元。
廢舊彈簧再“換崗”。400㎡燒結梭式布料機承擔著燒結機系統第一道布料工序,布料機通過在固定軌道上前后作往復運動向礦槽內布料。該布料機前后控制是依靠限位開關進行控制,若開關失靈,就會造成“飛車”事故。為防止發生事故,該作業區職工集思廣益,找來橢圓振動篩“退役”下來的橡膠復合彈簧用做軌道緩沖器,通過他們在軌道上“巧加”緩沖器,使該設備控制上了“雙保險”,杜絕事故的發生。同時,他們還將廢舊橡膠復合彈簧作為緩沖器用在行車、電動葫蘆行走軌道上,就這樣廢舊彈簧在他們的“妙手”中一次又一次成功“換崗”,年可節約備件費用5000余元。
輥子制造巧“轉崗”。“臺車料面不平,主要是采用的平料器靠重力刮料面,難免會出現凹凸不平。”“對呀!這次改造我們采用的廢舊布料輥,依靠輥面壓料面,效果好!”技術員小高和生產主管觀察臺車平料器的改造的效果時說道。265㎡燒結機更換下的廢舊布料輥和廢鐵堆找來的鏈條和回收的花籃螺栓,被該作業區“心靈手巧”的維修工用三成五除二的功夫就“制造”出了,經過安裝、調節后,被壓的臺車料面平整,效果良好。就這樣,廢舊輥子經過維修工的“專屬制造”就成功的“轉崗”了,可節約備件材料費用1000余元。
組合閥門可“頂崗”。400㎡燒結雙層卸灰閥的電磁閥是控制氣源的頻繁動作易損件,該作業區的維修工將近幾個月“積攢”下來的十余個電磁閥,進行解體、重新組合修復,最終四個備件“鑒定”合格,在檢修中,該修復件被用作備件代替新備件“頂崗”使用。如此一來,緩解了備品備件回貨壓力,同時年可降低成本2萬余元。