6月21日,北滿特鋼軋鋼廠設備系統修復與改進舊冷卻器,降低采購備件成本20多萬元。同時,使調質2#油槽的降溫速度由原來每小時降溫1-2℃提高到每小時降溫7-8℃,降溫效果明顯,調質材生產效率提升3倍。
隨著軋鋼廠生產規模和生產品種的變化,生產工藝要求淬油條件的調質材品種不斷增加。為滿足生產工藝要求,保證產品質量和提升油槽的周轉率,軋鋼廠設備系統人員經過反復的分析,研究方案制定改進措施,并大膽提出了為調質2號油槽再增加一個冷卻器,進行二次強制冷卻的想法。在組織實施過程中,為了降低備件成本,設備科長陳永立和責任工程師對650潤滑站已損壞閑置不用的冷卻器進行了對比修復與改進,僅用兩天的時間就完成了冷卻器安裝與試車并投入使用。
調質作業區組織員工配合設備人員經過三天對3爐調質材降溫的跟蹤統計,調質2#油槽由改造前每小時降溫由1-2℃提高到7-8℃,使調質作業區每天24小時淬火1次提高為淬火3次,實現了油槽快速降溫,效率快速提高的實效,保證了調質材每天的生產爐次,為調質材生產解決了一道難題,為軋鋼廠設備的穩定運行提供了有力保障。