熱軋中間坯在進(jìn)入精軋機(jī)組前必須經(jīng)過飛剪將不規(guī)則的“舌頭”“魚尾”切除才能正常軋制,而這部分金屬損失就是軋線切損率,貌似不起眼的小小舌頭魚尾,對成材率的影響實(shí)際上非常關(guān)鍵。為此,熱軋作業(yè)部集合了工藝、操作、設(shè)備各專業(yè)技術(shù)人員成立了熱軋切損率攻關(guān)專項(xiàng)小組,狠扣中間坯切損率,不放過這毫厘級的差異帶來的效益,從管理上、技術(shù)上“軟”“硬”兼施,攻堅(jiān)克難。
加強(qiáng)“軟”實(shí)力,提升基礎(chǔ)管理。首先,熱軋作業(yè)部從制度方面不斷完善措施,根據(jù)2015年下半年的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),梳理出不同規(guī)格層別實(shí)際頭尾切損長度大小,根據(jù)均值命中率確定剪切長度標(biāo)準(zhǔn),讓操作人員針對不同規(guī)格層別均有明確的剪切標(biāo)準(zhǔn),有據(jù)可循;同時(shí)將中間坯切損命中率納入班組的勞動(dòng)競賽小指標(biāo)當(dāng)中,讓不同班組在互相對標(biāo)中不斷提升、相互趕超,主動(dòng)在原來的切損標(biāo)準(zhǔn)上不斷減小實(shí)際剪切長度,大大提升了生產(chǎn)班組的積極性。其中2250各班組切頭尾命中率由攻關(guān)前的不足60%提升到目前70%以上,1580各班組切頭尾命中率由攻關(guān)前的不足60%提升到目前90%以上。其次,努力發(fā)揮好人的作用,形成人機(jī)互補(bǔ)良好效應(yīng)。為進(jìn)一步減少不必要的金屬損失,每班操作人員每天都安排專人在飛剪旁盯崗,臺(tái)上臺(tái)下及時(shí)溝通,保證臺(tái)上操作人員根據(jù)臺(tái)下人員反饋的實(shí)際情況實(shí)時(shí)對頭尾剪切長度進(jìn)行人工補(bǔ)償,尤其是換鋼種換規(guī)格時(shí),保證剪切長度波動(dòng)最小,達(dá)到剪切長度最優(yōu)化。
下“硬”功夫,完善技術(shù)手段。要降低中間坯切損率,必須要在降低頭尾剪切長度波動(dòng)性提高剪切穩(wěn)定性和減小單位剪切長度重量上下功夫。為解決換鋼種換規(guī)格尾部速度波動(dòng)造成的切損不準(zhǔn)問題,技術(shù)人員對2250激光測速功能進(jìn)行深入開發(fā),充分發(fā)揮激光測速儀表的精準(zhǔn)功能,通過多次調(diào)試和優(yōu)化,目前激光測速儀能夠保證速度波動(dòng)小于0.2%,使用效果比較理想。為盡量降低單位剪切長度坯頭尾重量,工藝技術(shù)人員根據(jù)不同鋼種規(guī)格特點(diǎn),綜合考慮軋制穩(wěn)定性及性能富余量,優(yōu)化比例達(dá)到20%,進(jìn)一步促進(jìn)了切損率降低。針對厚規(guī)格品種,技術(shù)人員大膽創(chuàng)新,基于對粗軋軋制過程板坯魚尾改進(jìn)技術(shù)的研究,結(jié)合熱軋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶對魚尾長度的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對厚規(guī)格不切尾軋制技術(shù)進(jìn)行了深入分析和評價(jià),通過多次現(xiàn)場試驗(yàn)及工藝參數(shù)優(yōu)化,開發(fā)了厚規(guī)格不切尾軋制技術(shù),總結(jié)出厚規(guī)格不切尾軋制技術(shù)要點(diǎn),并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)。通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對比,厚規(guī)格不切尾軋制主要是應(yīng)用于名義厚度≥18毫米、名義減寬量≤50毫米的鋼種。這項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)也屬于首例,具有較高的創(chuàng)新性和代表性。