板材熱連軋廠1700生產線粗軋R2、R3軋機除塵系統,由過去的風機除塵方式改為水除塵,經過一個月的運行,各方面指標均達設計要求。此套水除塵系統和原系統相比,每年可降低運行及維護費用幾十萬元,節能效果顯著。
原R2、R3軋機除塵方式為風機除塵,即在軋機出口設有抽風罩,除塵風機通過管路與抽風罩連接,利用風機吸力將灰塵等吸走,達到除塵效果。該系統采用兩臺功率為75KW的電機驅動,年耗電量約130萬千瓦時。維護系統備件、人工等費用約10萬元。此除塵系統2004年設計安裝,現已運行12年,由于設備比較陳舊,運行不穩定,且管路腐蝕嚴重,已無法滿足現場除塵需求,急需更新換代。
今年初,該廠決定將R2、R3軋機除塵系統改進作為年修的重點項目之一。為此,1700生產線機械流體作業區多次召開專題會議,并參照2300生產線軋機水除塵系統進行改進,并與專業廠家多次溝通,反復對系統的安裝位置、水量、噴水角度、水嘴參數等進行校對。4月份,前期設計工作結束,進入生產制造階段。與原除塵風機系統相比,該套水系統優勢明顯,具體表現在,能耗低、結構簡單、便于維護、除塵效果好等。