鞍鋼股份煉鋼總廠采取多種措施,成功克服KR脫硫工藝過程溫降偏大的“痼疾”。7月份以來,該廠KR脫硫扒渣平均過程溫降僅為16.1攝氏度,創(chuàng)KR脫硫開工以來的溫降新低,達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平,為提高脫硫效率、降低冶煉成本、提升品種質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。
KR脫硫最大優(yōu)點(diǎn)是脫硫動(dòng)力學(xué)條件好,因此脫硫率很高,但缺點(diǎn)是鐵水溫降偏大。一方面會(huì)造成廢鋼比和鐵水單耗降低,影響產(chǎn)量,增加成本;另一方面,入爐鐵水溫度低,易產(chǎn)生鋼水回硫,影響品種質(zhì)量。
為此,他們在保證脫硫效果的同時(shí),從合理調(diào)整KR脫硫扒渣工序時(shí)間入手,單罐處理時(shí)間從投產(chǎn)初期的平均50分鐘左右,壓縮至今年7月份的平均19.3分鐘,降低鐵水溫降。同時(shí),通過對比分析KR脫硫工藝與鈣鎂復(fù)合噴吹脫硫工藝鐵水冶煉回硫規(guī)律,制定《KR脫硫鐵水入爐硫定值控制》模型,根據(jù)不同冶煉鋼種對低硫鐵水硫含量要求,科學(xué)設(shè)置脫后硫,減少脫硫劑加入量,達(dá)到進(jìn)一步降低脫硫過程溫降的目的。最后,通過控制吹渣槍侵入鐵水的時(shí)機(jī)、角度等方法,有效提高趕渣效果。在大幅降低扒渣鐵損、扒渣工序時(shí)間的同時(shí),最大限度降低扒渣過程溫降。