10月20日,攀鋼釩6號燒結機停產并進行污染整改治理。12月20日,攀鋼釩6號燒結機煙氣脫硫系統熱負荷試車。攀鋼釩用實際行動顯示了積極發展循環經濟,努力保護生態環境的決心和信心。
摘掉落滿灰塵的“黑帽子”
戴著口罩在冶煉區域走一趟,除了口罩遮著的地方,其他都是黑的;煉鋼區域時不時有“黃龍”出現,轉爐平臺的灰能蓋住腳背;風季來臨,煤場上空黑壓壓一片,這是多年前弄弄坪廠區的情景。
如今,來攀鋼的客人大多要到攀鋼釩新3號高爐參觀。“現在高爐爐前作業環境比以前改善多了,粉塵少了。”煉鐵廠新3號高爐職工李健說。
有這樣感受的人不只李健一個。
“如今,‘黃龍’早就不在了,煉鋼轉爐平臺都刷上綠漆,亮亮的。這是看得見、摸得著的實實在在變化。”在煉鋼廠工作20年的王大興說出了自己的切實感受。
“有了抑塵網和噴淋系統,現在的煤場即使是在風季也沒有多少揚塵了。”煤化工廠孫寶存表示。
冶煉行業一直是公認的高能耗、高污染行業,鐵焦燒系統更是環境治理的困難戶。“不管困難有多大,作為國有企業,就要切實擔負起社會責任。”攀鋼釩決心摘掉落滿灰塵的“黑帽子”,拿起“手術刀”,從原料場、焦爐、高爐到轉爐,一一治理。
在荷花池煤場,8米高、672米長的高強度聚酯纖維抑塵網,像巨大的雙臂擁抱著煤場,防止風力干擾形成揚塵;抑塵設施不停地灑著水,覆蓋主要產塵區域;各通道出口設置汽車“洗腳池”及紅外線感應噴灑裝置,防止車輪夾帶煤泥造成公路揚塵。
2012年初,攀鋼釩在新3號高爐2號鐵口,利用原有出鐵場,對出鐵主溝進行了改造,成功地運用了蓄鐵式主溝。實踐證明,在出鐵過程中運用蓄鐵式主溝,比傳統的主溝渣鐵噴濺量少,產生的煙塵也明顯減少,不僅作業環境得到了改善,而且出鐵后清渣量為原來的三分之一,大大降低了爐前職工的勞動強度。目前,蓄鐵式主溝已經在攀鋼釩所有高爐使用。
在轉爐煙塵治理上,自2007年完成大規模環保除塵改造后,攀鋼釩就鏟除了肆虐時間長達36年之久的滾滾“黃龍”。
攀鋼釩還對釩制品生產過程,進行煙氣除塵設備設施改造和廢氣治理,確保污染物滿足達標排放要求。
“十一五”以來,攀鋼釩僅除塵改造就投入20余億元,用于燒結機、高爐、轉爐、焦爐、鍋爐等工藝的煙(粉)塵治理,廠區及周邊環境得到明顯改善,污染物排放總量逐年下降。該公司煙(粉)塵排放量較2005年削減43.4%。
攻破煙氣脫硫處理難題
由于特殊的資源稟賦和工藝流程,攀鋼釩所冶煉的釩鈦磁鐵礦含硫量是普通礦的6倍多,每立方米燒結煙氣中二氧化硫含量達到了5000毫克至8000毫克,治理難度遠大于同行業。
盡管困難重重,攀鋼釩沒有退縮,而是迎難而上,全力以赴打一場污染治理的攻堅戰和持久戰。
攀鋼釩6號燒結機建于1989年,設備老化,綜合脫硫率在50%左右。為了提高脫硫效率,2008年底,6號燒結機脫硫裝置采用當時較為先進的離子液脫硫技術并投入使用。
隨著國家對環保要求越來越嚴格,今年,攀鋼釩再次對6號燒結機進行環保改造。10月20日,這臺運行了24年的燒結機停止運行,進行停產治理。
12月20日,攀鋼釩6號燒結機煙氣脫硫項目熱負荷試車,標志著采用由脫硫公司投資并承擔工程設計、建設、運行、維護,企業按照燒結礦產量向脫硫公司支付脫硫費用的“BOO”模式建設的設施,實現了脫硫項目的專業化建設和專業化運營。
同時,攀鋼釩還與研究院一起,對其他燒結機的脫硫系統進行工藝優化攻關,對水洗段酸霧及粉塵夾帶、煙氣出口離子液夾帶設備易腐蝕等問題進行破解。目前,2號、3號燒結機煙氣脫硫系統同步運行率和脫硫效率大幅提升。
把余熱余能“吃干榨凈”
弄弄坪廠區內各種管道蜿蜒起伏,頗具氣勢,有些直徑達2.8米。一根根管道將焦爐、高爐、轉爐煤氣、蒸汽等余熱余能匯聚到發電裝置里,全部被轉化為清潔電能。
攀鋼釩利用余熱余能發電的裝置有5座高爐煤氣全干式除塵及TRT設施、2臺55MW汽輪發電機組、1臺25MW汽輪發電機組。
能動中心職工堅持每天對這些裝置的日均發電量情況進行分析,對未完成發電指標進行原因查找,并組織生產調整、改進,確保完成發電量指標。截至今年12月14日,能動中心累計發電15.41億度,超額完成全年奮斗目標,并創下年發電量歷史新紀錄。這既基本解決了煤氣的能量損失和放散對大氣的污染,又實現了經濟效益。目前,攀鋼釩通過利用焦爐、高爐、轉爐煤氣這樣的“三廢”資源,創效達數億元。
當黑煙不再翻滾,當職工的環保意識自發而積極,當企業的發展方式從單純經濟增長轉到節能減排,攀鋼釩用自己的行動,為藍天事業交上一份滿意的答卷。