為了保證軋制的穩(wěn)定,京唐公司熱軋部抽調(diào)了專門技術人員成立了技術攻關小組,多次召開論證會研究制定工藝方案,縮減換輥時間,對每一道次的軋制力、電機負載能力進行詳細校核、反復驗算,確保發(fā)揮出每一道次軋機的能力,提高軋制效率。他們調(diào)整了多項技術參數(shù),并針對生產(chǎn)中暴露出的一些問題進行了技改優(yōu)化,確保了軋線穩(wěn)定。與此同時,推進有序生產(chǎn)的管控,加強各工序的有效控制和銜接,加強作業(yè)長計劃審核的實效性。加強計劃溝通,減少計劃不合理造成的影響。通過與自動化、機械專業(yè)結(jié)合,優(yōu)化剪切、減少切損,優(yōu)化取樣規(guī)則,減少取樣切損。加強表面及板形的質(zhì)量控制,減少非計劃平整卷的生產(chǎn),加強平整質(zhì)量攻關,減少馬口鐵等鋼種的挫傷切損。他們一方面圍繞工藝技術,細化了《控制措施及應急預案》;一方面圍繞市場,制定了符合客戶需求的新鋼種,并對新鋼種進行試制,跟蹤客戶使用情況,達到進一步拓展熱軋接單能力的目的。經(jīng)過努力,11月份該部突破了軋制極限,攻克了1.5毫米以下超薄規(guī)格產(chǎn)品軋制技術難關。該產(chǎn)品和1.6毫米產(chǎn)品相比較,可為客戶節(jié)省2%的集裝箱原料成本費,受到廠家領導和技術人員的好評。
在軋制過程中,軋制超薄產(chǎn)品軋機出口薄帶的速度很難控制。由生產(chǎn)技術室高文剛、張敏、劉靖群、周旬、夏銀峰等人組成的工藝技術攻關小組,針對這種情況從各區(qū)軋制模型入手,一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地突破。利用業(yè)余時間,他們先后優(yōu)化了材料剛度模型、精軋機軋輥配置模型、軋機負荷分配和輥系配置模型,逐步摸索出了薄規(guī)格板形控制的規(guī)律,并成功應用于實踐,其板形控制能力逐步增強。他們大膽完成了輥系凸度分配,更改了磨輥凸度,新輥上線后,明顯改善了軋薄板形控制能力,提高了軋制效率。同時,他們還在軋機負荷分配上下功夫,尤其是合理分配后幾架精軋的軋制力和減薄量,在工藝上做到萬無一失。設備工程室工程師劉冽、姚會忠和王超等人利用檢修時間反復調(diào)整F1—F3彎串系統(tǒng),提高了設備功能精度。
11月份,1580作業(yè)區(qū)為中集集團軋制4個輥期95卷1.49毫米、1.52毫米和1.55毫米超薄帶鋼一次成功,沒有發(fā)生甩尾和堆鋼等異常事故。至此,熱軋部又一次突破了軋制極限規(guī)格產(chǎn)品,為該公司進一步贏得市場和樹立品牌奠定了基礎。