C202上料倉(cāng)主要用于焦炭大棚向高爐輸送焦炭的關(guān)鍵工序點(diǎn),倉(cāng)口下料采用振動(dòng)給料機(jī),運(yùn)行中開啟2臺(tái)振幅60KN的振動(dòng)電機(jī),使皮帶物料達(dá)到最大量。給料機(jī)振動(dòng)電機(jī)往往需調(diào)至最大,由于長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)運(yùn)行使得振動(dòng)電機(jī)經(jīng)常燒毀更換頻繁,設(shè)備磨損嚴(yán)重,電能消耗費(fèi)用高而且難以保障高爐用料生產(chǎn)需求。為充分發(fā)揮公司查找提改獻(xiàn)激勵(lì)機(jī)制平臺(tái),作業(yè)區(qū)以管理人員和技術(shù)人員組成的技改小組隊(duì)伍,為降低生產(chǎn)成本、減少開機(jī)時(shí)間、提高作業(yè)效率,技改小組成員經(jīng)過認(rèn)真研究和現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)測(cè)量論證后,決定將振動(dòng)給料機(jī)改為扇形閘門給料,通過提升輸送量縮短設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。進(jìn)行技術(shù)改造,深挖內(nèi)潛,減少設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、提升物料輸送量、降低能源費(fèi)用,年可節(jié)約費(fèi)用100余萬。
方案確定后,原料作業(yè)區(qū)抓住煉鐵事業(yè)部檢修時(shí)間,按照既定計(jì)劃,準(zhǔn)備齊全工器具,維修人員、設(shè)備技術(shù)人員、工段相關(guān)人員共同努力、密切配合,C202上料倉(cāng)振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)改造從早上7:30分開始了。
“固定倒鏈,拆除振動(dòng)電機(jī)。”
“確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)安全,開始切割振動(dòng)給料機(jī)。”
“全體人員站右側(cè),振動(dòng)給料機(jī)斜度45°角慢慢拉動(dòng)”
“下料口寬度1.4米,進(jìn)行收口,寬度1.1米。”
“安裝扇形閘門。”
在近50小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),C202上料倉(cāng)振動(dòng)給料機(jī)改造井然有序,扇形閘門安裝后試運(yùn)行效果良好。據(jù)了解,這次技術(shù)改造不但提高了物料輸送量,還不再需要振動(dòng)電機(jī),生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間由17小時(shí)縮短至10小時(shí),減少電量消耗281萬KW,物料輸送量由200t/h提升至400t/h,年節(jié)約費(fèi)用100萬元以上。此外,大大減少了出焦線設(shè)備的日常磨損及崗位工的工作量,同時(shí)在設(shè)備停機(jī)時(shí)間及時(shí)處理設(shè)備隱患,有效地降低了設(shè)備故障率,保證了原料順利輸送。