隨著爐役延長(zhǎng),2號(hào)高爐鐵口兩側(cè)冷卻壁熱流強(qiáng)度逐漸增高,為保證生產(chǎn)安全,需要對(duì)冷卻壁進(jìn)行強(qiáng)化冷卻。過去,像這樣的情況通常是將軟水密閉循環(huán)冷卻改成高壓工業(yè)水獨(dú)立循環(huán)增強(qiáng)冷卻效果。而煉鐵廠面臨的現(xiàn)狀是2號(hào)高爐高壓工業(yè)水能力有限,任意增加高壓水應(yīng)用會(huì)影響到風(fēng)口套、爐頂?shù)雀邏豪鋮s設(shè)備的冷卻效果,如果上新的高壓水系統(tǒng),增加高壓水泵,會(huì)造成設(shè)備、電力及維護(hù)成本的上升,得不償失。
面對(duì)鐵前降本壓力,水工工段段長(zhǎng)郭科敬與崗位職工研究后認(rèn)為,目前,2號(hào)高爐軟水水壓在0.6兆帕左右,常壓水在0.8兆帕左右,理論計(jì)算在阻損不增加的情況下,通過增加冷卻水量也能達(dá)到強(qiáng)化冷卻的效果。明確思路后,郭科敬很快制定了增加鐵口兩側(cè)冷卻壁冷卻強(qiáng)度的方案,并在高爐檢修時(shí)進(jìn)行了改造。在實(shí)施過程中,水工工段職工克服現(xiàn)場(chǎng)高溫潮濕、空間狹窄等不利因素,盡量減少采用彎頭數(shù)量,減少阻力損失,同時(shí),冷卻水管直徑由58毫米增大到了64毫米,改造后冷卻水量由原來的24噸/小時(shí),增加至52噸/小時(shí)。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,冷卻壁熱流強(qiáng)度降至12000Kcal/(㎡·h)左右,完全滿足了高爐安全生產(chǎn)的冷卻能力要求。
“這次用常壓工業(yè)水強(qiáng)化冷卻的效果讓我們的工作更有信心,對(duì)用常壓水冷卻的創(chuàng)新思路,當(dāng)初很多人都在心里打了一個(gè)大大的問號(hào)。但改造后的效果,讓大家心中的問號(hào)變成了感嘆號(hào)!同時(shí)也為今后高爐后期維護(hù)工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。”煉鐵廠副廠長(zhǎng)王貴寶形象地比喻道。