眾所周知,轉(zhuǎn)爐鋼水的質(zhì)量直接關(guān)系著最終產(chǎn)品鋼帶的質(zhì)量。鋼水中除去常規(guī)的碳、硅、錳、硫、磷五大元素需要嚴格按照工藝要求控制外,鋼水中氧含量的控制也必須要做到精準控制、一毫不差。鋼水氧含量的測量,因鋼種要求不同,每爐測量都要通過定氧探頭來實現(xiàn)。所謂鋼水定氧就是用定氧探頭測定鋼水中游離氧的含量,這是最傳統(tǒng)的測氧辦法。這種方法的弊端在于每冶煉一爐鋼水都要使用一支定氧探頭,滿負荷生產(chǎn)一天三個班次使用定氧探頭的費用大約在4500-5000元。泰鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間賈秀剛、技術(shù)科李海洋、創(chuàng)新研究室的張永亮等幾位技術(shù)骨干一直在思考研究:能否轉(zhuǎn)變一下思路,將直接測量數(shù)據(jù)變?yōu)橥扑慊蛘咂渌椒ǎ饶艽_定氧含量又能省去定氧探頭的費用呢?
他們多方考究,查證資料,確定了可以通過鋼水成分中酸溶鋁的含量來推算確定氧含量。一般情況下,酸溶鋁的含量越高,氧含量越低,二者呈反比例關(guān)系。但是要想確定這個反比例關(guān)系的具體數(shù)值,則要通過大量的數(shù)據(jù)、長期的測算,尋找規(guī)律。他們經(jīng)過兩個月堅持不懈的現(xiàn)場跟蹤,數(shù)據(jù)比對測算,終于摸清了各鋼種的氧含量與酸溶鋁的比例關(guān)系,酸溶鋁可以通過光譜分析儀化驗鋼水樣得出,必然準確無誤,也間接保證了鋼水中游離氧含量的準確性。
自7月份開始,他們試用這一方法,截止8月中旬,所有氧含量測算精確無誤,有效地保證了鋼水質(zhì)量。而且由于省去了定氧槍和定氧探頭的成本費用,噸鋼降低成本0.96元,試用至今已增加經(jīng)濟效益130萬余元。
泰鋼原料廠原料車間焦炭除塵器有2臺,分為焦炭南除塵和焦炭北除塵,分別承擔焦炭打料班、402焦炭倉的除塵任務,兩臺除塵器每月需要檢修2-3次,更換損壞的除塵布袋及其它維護保養(yǎng),檢修停機后,造成其負責的除塵崗位無法正常除塵,揚塵增大,能見度低,污染現(xiàn)場環(huán)境,存在安全隱患及設(shè)備隱患。
為了解決停機檢修造成的揚塵,消除安全隱患。車間主任馬峰帶領(lǐng)班長實地進行勘測,請教專業(yè)人員,并多次召開討論會,最后決定對2臺除塵器進行互通改造。根據(jù)現(xiàn)場實測尺寸,制作∩型管道,連接焦炭南、北除塵主管道, 通過2件閑置DN800蝶閥實現(xiàn)兩臺除塵器的隨時切換。
通過改造,避免了因某一臺除塵器檢修,造成的現(xiàn)場揚塵及環(huán)境的污染,消除了安全隱患。經(jīng)實際運行,1臺除塵器可完全滿足焦炭打料班和402焦炭倉的除塵任務,目前,原料車間只使用一臺除塵器進行除塵作業(yè),年可節(jié)約成本195萬余元。
泰鋼原料廠原料車間S101、S102皮帶是為高爐輸送180燒結(jié)礦的專用皮帶,年輸送量180萬噸, 在輸送過程中,S101機尾、S102機頭為揚塵點,使用備料車間C5除塵器進行除塵,年需支付電費、維修費等30余萬元,嚴重增加了運行成本。而且C5除塵器距離揚塵點較遠,除塵效果不佳。
為降低運行成本,改善現(xiàn)場的揚塵,車間主任馬峰帶領(lǐng)班長到現(xiàn)場勘測,發(fā)現(xiàn)C4除塵器距離揚塵點較近,而C4除塵器主要負責對D1轉(zhuǎn)運站及B205、B305皮帶揚塵點進行除塵,不能滿負荷運行,剩余風量可滿足S101、S102皮帶揚塵點需求。決定停止C5除塵器的使用,改為使用C4除塵器對S101機尾、S102機頭揚塵點進行除塵,將C4除塵器抽風的終端延長60米,延伸至S101、S102皮帶揚塵點進行除塵。
通過對S101、S102皮帶的除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,現(xiàn)場揚塵得到有效治理,年可節(jié)約費用90余萬元。
泰鋼熱電公司運行車間65MW機組鍋爐、汽機所有氣動閥均以壓縮空氣為氣源,氣源壓力設(shè)計下限為0.4MPa,但壓縮空氣受上游用戶消耗量的變化,壓力正常時0.45MPa,壓力最低達0.36MPa,壓力波動不穩(wěn)定,且壓縮空氣含有水分、雜質(zhì),影響煤氣快切閥的安全運行,當壓力低于0.4MPa時,部分氣動閥閥位顯示在半關(guān)狀態(tài),氣動閥一旦關(guān)閉將造成停爐停機,影響安全生產(chǎn)。為了解決這一問題,該車間設(shè)備管理員時慶成提出“添加備用氣源 保障機組安全”的合理化建議。將氮氣罐出口閥后與壓空罐出口閥后用軟管相連,若壓空壓力低于0.4MPa或遇有空壓機及壓空管網(wǎng)檢修時,將氣動閥備用氣源投入,解除壓空,并將汽機廠房開門、開窗做好通風措施,保障人員與機組安全運行。該合理化建議實施以來,已先后避免因壓縮空氣壓力低導致停機停爐4次,節(jié)省停機開機費用近80萬元。
泰鋼軋鋼廠動力車間化學除油泵房加強與循環(huán)水泵房、旋流池的橫向協(xié)調(diào),平衡高速過濾器反洗節(jié)奏,精確計算加藥量,為軋線輸送合格用水。軟水系統(tǒng)水處理工負責監(jiān)視、控制水品質(zhì),操作水處理設(shè)備,精確計算加鹽量,為加熱爐提供充足,質(zhì)量合格的軟化水,并對本崗位設(shè)備進行維護保養(yǎng)工作。
鹽泵是化學除油系統(tǒng)生產(chǎn)軟化水時用來再生進鹽的設(shè)備,它體積小,設(shè)計緊湊精致。因運行介質(zhì)為鹵水,腐蝕嚴重,易結(jié)垢。一旦鹽泵出現(xiàn)不上水的故障,一種原因是電機燒壞,另一種原因是水泵內(nèi)部腐蝕嚴重無法使用。
為節(jié)約備件成本,該車間化學除油工王茂軍動腦筋,想辦法,主動請纓對鹽泵進行維修。他先制根據(jù)實際情況定了維修方案,對無法使用的聯(lián)接件破壞性拆除,對能利用的部件保護性解體再進行組裝。通過兩天的努力,把原來替換下線的舊泵進行分解,再組裝成兩臺鹽泵。經(jīng)試車運行,兩臺鹽泵均能達到正常使用要求,解決了當前備件緊張的大難題。
兩臺鹽泵共計節(jié)約費用14萬元。這次修舊利廢的開展既節(jié)約了成本也鍛煉了職工的動手能力,為廣大職工帶了個好頭,使工人的節(jié)約意識進一步增強。