精煉爐作為鋼鐵企業煉鋼工序的耗電大戶,電耗升高勢必帶來成本升高,并且隨之帶來精煉用石墨電極消耗升高。2017年以來,鋼包精煉爐用石墨電極價格快速升高,方大九鋼東區板坯采用鋼包爐精煉模式造成精煉電極與電耗居高不下。
為進一步降低煉鋼精煉成本,該公司煉鋼廠從優化工藝操作、生產組織方面入手,減少精煉用電。該廠一方面要求轉爐爐長以熱平衡為基礎,以溫度為主線,精心操作,確保氬站溫度合格率100%;另一方面要求值班人員科學、合理組織生產,監督鋼包烘烤,減少熱量浪費與精煉爐的升溫負擔。同時,該廠還建立了精煉用電班分析制度,記錄用電超出的原因,加強精煉爐操作,避免反復升溫造成電耗浪費。另外,該廠提高鋼包周轉率,提高轉爐熱平衡,優化工藝操作。在保證鋼水溫度和能保障板材性能均符合要求的前提下,對部分鋼種采用半精煉模式,非常有力地降低了電耗。
相關措施采取后,電耗下降明顯。10月7日、8日,東區精煉噸鋼電耗分別僅為26.3度、26.1度,比9月26日-10月6日的噸鋼平均電耗下降了5度左右。