近期,方大九鋼軋鋼廠采取一系列措施,全力防止高線軋輥燒輥現象,切實保障生產穩定順行。
今年以來,該廠高線曾出現過軋機輥軸燒壞現象。高線軋輥滾軸是高線生產線上的核心設備,一旦出燒輥現象,將嚴重影響生產的正常節奏。為徹底杜絕燒輥現象,該廠組織了由準備車間為主體的攻關小組,全面攻克燒輥這一難題。攻關小組經過系統分析軋輥相關設備,分析出導致燒輥的兩大原因:一是軋機下萬向節十字包損壞,旋轉時形成周期竄動,造成軸承負荷增加,使傳動側軋輥定位軸承承受異常作用力;二是定位軸承長期作業疲勞損傷,導致軋輥的耐磨性能和抗熱性能有所降低。對此,攻關組提出以管理手段來攻克這一難關,采取“以保防燒”的管理方式杜絕燒輥現象再次發生。第一,加大對萬向節十字包和軋輥軸承等設備的點檢頻次,做到早發現、早預防、早檢修;第二,密切監控輥溫,一旦輥溫達到警戒溫度,立即加大降溫力度;第三,增加對軋輥的加油潤滑頻次,在控制成本的基礎上,采用“少加多次”潤滑方式,保持軋輥良好的潤滑性能,減少摩擦生熱系數;第四,加強對軋輥的養護力度,在上機之前,對備用軋輥精心維護、保養,嚴格按照軋輥工藝質量標準執行到位,杜絕不合規軋輥上線。
該廠通過“以保防燒”的管理方式,有效防止了高線燒輥現象的再次發生,保障了正常的生產秩序,提升了設備運行率。(方大九鋼 易曉峰)