西林鋼鐵集團煉鋼總廠面對嚴峻的市場形勢,狠抓廢物利用,“渣中淘金”,千方百計降低成本。鋼渣工段加大了對鋼渣磁選工作的管理力度,提高了鋼渣粉的回收率,一月份共回收磁選鋼渣粉2365.78噸,創(chuàng)效達60萬元,比最高回收月份產量超出900余噸,取得了歷史性突破。
首先精心組織對兩臺轉爐的鋼渣全部破碎熱悶、篩分和磁選。抓好鋼渣熱燜工藝,把握好時間點,將清空的熱燜池及時堆滿鋼渣,然后均勻打水,掌握好打水量,保證蒸汽發(fā)生量,促使塊狀鋼渣充分粉化,同時注意節(jié)約用水,避免打水過多導致外溢影響翻渣作業(yè)。其次將充分粉化的鋼渣集中在白班進行磁選作業(yè),將渣鋼、磁選鋼渣及尾渣充分分離,分類堆放,渣鋼回收作為煉鋼冷料入爐,磁選鋼渣粉外送燒結分廠做為鐵精粉的替代物入高爐冶煉,普通尾渣則用渣車運至場外處理。使鋼渣的加工處理率達到100%。日回收含鐵52%的鋼渣粉在50噸左右。同時,由于冬季寒冷,渣場能見度低,鏟車來回作業(yè),現場紅鋼渣多,給鋼渣回收工作帶來不安全因素 。鋼渣工段積極做好隱患排查及整改,加強員工的安全思想教育,將安全防范工作落到實處,確保安全生產。
鋼渣工段在保證設備安全運行,生產穩(wěn)定的情況下開展了班組降本增效競賽工作,使員工生產勢頭高漲,在保證安全生產的情況下力所能及降低成本,為企業(yè)增效。