“采用異形噴煤槍后,噴吹效果好,還解決了噴吹煤粉磨損風口小套的問題。”日前,河鋼石鋼煉鐵廠2號高爐副爐長趙建飛一邊觀察著風口成像系統一邊說。
2018年12月7日,為了進一步提煤比降成本,該煉鐵廠將高爐噴煤槍直徑由23mm調整為28mm,擴徑后的煤槍在直吹管內(直吹管支管內徑35mm)的可調整空間變小,加大了調整煤槍的難度。該煉鐵廠水工工段段長郭科敬介紹道:“隨著爐役延長,高爐風口套的變形給噴煤槍的調整造成極大影響,煤槍加大后的調整難度就更大。”高爐頻繁發生煤槍拔不出、斷噴、磨套等現象,嚴重影響噴吹效果。如何解決這一“攔路虎”成為他們的頭等大事。
郭科敬帶領職工開展頭腦風暴,集思廣益,力求快速解決問題。他們最終決定根據每個風口的不同情況制作異形噴煤槍,解決磨套等影響噴吹的問題,務必實現提煤比、降成本、保順行的目標。既要保證正常噴吹,又要抵消風口套變形的影響,郭科敬經過認真地研究和探討,并進行多次模擬實驗,確定了一種比較合理的方式:先把槍管前端3cm至5cm處彎成45度角,把彎出來的端面進行部分切除,保證直徑不大于28mm,然后,對彎曲的槍管四周全部進行打磨,確保煤槍能夠順利插入棗型閥和直吹管支管,通過調整煤槍前端彎曲角度和方向,抵消風口套變形的影響,進而實現順利噴煤。
“制作一支異形槍約需3個小時,有時還要根據不同的風口情況進行調整。雖然增加了勞動強度,但只要高爐使用效果好,我們累點兒也沒什么。”郭科敬說。使用異形噴煤槍后,停噴和磨套現象少了,減少了高爐休慢風時間,為高爐進一步提煤比、降成本奠定了基礎,大家對此贊不絕口。