該公司湘東軋鋼廠高線車間風(fēng)冷線霧化系統(tǒng)改造、安源軋鋼廠棒線甩7#機架節(jié)能改造項目被申報為方大集團2018年優(yōu)秀小改小革項目。
湘東軋鋼廠高線車間成功對風(fēng)冷線霧化系統(tǒng)進行改造,取得了明顯的節(jié)電降本效益和良好環(huán)保效益。改造前,湘東軋鋼廠高線風(fēng)冷線霧化冷卻原來主要靠風(fēng)機噴水的方式進行,在實際生產(chǎn)過程中,風(fēng)機葉輪在運行過程中粘結(jié)了含油的氧化鐵皮,導(dǎo)致風(fēng)機使用壽命縮短,且因水流重力原因,部分下落的水霧對風(fēng)機動平衡造成影響。此外,風(fēng)冷線輸送地輥因水霧影響,其地輥軸承潤滑效果大打折扣,致使風(fēng)冷線設(shè)備故障頻發(fā)。針對存在的問題,該廠技術(shù)人員從改變霧化方式入手,在風(fēng)冷線首段地輥處增加8根水霧噴嘴管,每根管子上布置4個噴嘴,使水霧呈傘狀均勻分布對吐絲機出口的線材進行初次冷卻。通過半年的運行,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,風(fēng)冷線設(shè)備運行平穩(wěn),故障率較改造前明顯下降,員工清理現(xiàn)場設(shè)備衛(wèi)生的勞動強度也減輕了。根據(jù)測算,采用霧化冷卻后,每季度節(jié)電創(chuàng)效16.6萬元,年可創(chuàng)效約66萬余元。
安源軋鋼廠成功實現(xiàn)棒材與線材相互切換時甩掉7#機架,減輕了員工更換其減速機的勞動強度,且節(jié)能效果明顯。安源軋鋼廠棒線7#軋機的主要作用是平輥夾持軋件以便咬入8#機架,對料型的控制作用較小,棒材切換成線材時,要對7#機架的減速機進行更換。為優(yōu)化工藝,棒線軋制棒材產(chǎn)品時,對中軋料型進行優(yōu)化,增加一組導(dǎo)槽和一組地輥,成功甩掉了7#機架。該項目每季度可創(chuàng)效約6萬元。
2018年,萍安鋼鐵修訂了小改小革獎勵制度,提高了獎勵額度,同時鼓勵員工踴躍提合理化建議,當(dāng)中有不少小改小革好點子,通過有效激勵,大大激發(fā)了員工大膽小改小革的熱情。2018年該公司全年共實施小改小革1708項,其中,設(shè)備改造類項目1156項,工藝類項目210項,安全環(huán)保類項目226項,軟件開發(fā)類項目102項,其他類項目14項。