“我們必須打破思維定勢(shì),堅(jiān)決推行降本抓手性措施,拿下1.3億降本目標(biāo)。”煉鋼總廠廠長(zhǎng)趙斌說(shuō)到,通過(guò)措施落實(shí)到位,截止到目前,一、二作業(yè)區(qū)噸鋼冶煉電耗已經(jīng)取得了突破性進(jìn)展。
煉鋼一作業(yè)區(qū):
2019年,一作業(yè)區(qū)的任務(wù)是鋼產(chǎn)量9.265萬(wàn)噸,降本增效4620萬(wàn)元。“這個(gè)數(shù)字充滿挑戰(zhàn),想要完成,必須要有革命性的舉措。”一作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)張鷹說(shuō)。
2018年,一作業(yè)區(qū)完成了鋼產(chǎn)量9.79萬(wàn)噸,降本增效3044萬(wàn)元,今年,計(jì)劃鋼產(chǎn)量還要少一些,而降本增效任務(wù)還更重,其難度可想而知。在公司和煉鋼總廠的支持下,一作業(yè)區(qū)堅(jiān)決推行電爐大留鋼量操作,實(shí)現(xiàn)快節(jié)奏生產(chǎn)。他們借鑒康斯迪電爐的技術(shù)理念,1月初就開(kāi)展了技術(shù)論證,1月下旬開(kāi)始正式實(shí)施,對(duì)爐殼進(jìn)行重新砌制,目標(biāo)是留鋼量從最初的3-5噸,逐步提升至5-8噸,然后是6-10噸,最終實(shí)現(xiàn)留鋼15噸左右。
大留鋼量舉措實(shí)施之后,效果立竿見(jiàn)影:冶煉時(shí)間由2018年的平均每爐鋼118分鐘,降到了今年統(tǒng)計(jì)爐期內(nèi)的每爐鋼106分鐘。“我們的目標(biāo)是,4月份以前每爐鋼平均冶煉時(shí)間110分鐘,現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn);5-8月我們要達(dá)到每爐鋼平均冶煉時(shí)間105分鐘;9月以后,每爐鋼平均冶煉時(shí)間要降到100分鐘以內(nèi)。”張鷹信心滿滿。
每爐鋼平均冶煉時(shí)間的縮短,使噸鋼冶煉電耗從之前的733度,降到統(tǒng)計(jì)爐期內(nèi)的629度,噸鋼冶煉電耗降低達(dá)到104度,電極消耗降低0.1kg/噸。
為配合大留鋼量的操作,完成全年4620萬(wàn)元的降本目標(biāo),一作業(yè)區(qū)強(qiáng)化了爐料小型化措施,以前廢鋼進(jìn)爐尺寸是1.2m、1.5m,有的甚至1.8m,單重3噸;今年,廢鋼進(jìn)爐尺寸必須小于0.8m,單重不超過(guò)2噸,尺寸不符的,堅(jiān)決拒收。
其次,他們?cè)陔姌O外加上噴淋環(huán),對(duì)負(fù)責(zé)噴淋環(huán)運(yùn)行的責(zé)任人嚴(yán)格考核,以前“壞了就停下來(lái)?yè)Q修”的觀念徹底被改變。噴淋環(huán)使用狀況良好,可以保證電極強(qiáng)度,持續(xù)降低電極消耗,縮短更換電極時(shí)間。
他們還對(duì)爐蓋、爐壁的漏水進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)管,對(duì)爐壁燒嘴離鋼液面的距離進(jìn)行嚴(yán)格控制。這一系列措施的推行,使冶煉效率大大提高,噸鋼降本增效已達(dá)123元。
煉鋼二作業(yè)區(qū):
“今年1-2月綜合冶煉電耗為688度/噸,2018年綜合冶煉電耗是721度/噸,噸鋼降低了33度。”二作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)楊濤說(shuō)。
今年二作業(yè)區(qū)的任務(wù)是鋼產(chǎn)量13.8萬(wàn)噸,降本增效6983萬(wàn)元。公司職代會(huì)上提出了二作業(yè)區(qū)降本的抓手:一是“壓一提五”,二是單爐冶煉時(shí)間要控制在120分鐘內(nèi)。
在生產(chǎn)組織上,二作業(yè)區(qū)全面實(shí)行“壓一提五”的方案,即控制1#號(hào)爐生產(chǎn),確保5#爐高效生產(chǎn)。從效果上看,1-2月,1號(hào)爐產(chǎn)量規(guī)模從2018年的占比39%,下降到了今年1-2月的占比17%,“壓一提五”措施得到落實(shí)。
對(duì)高能耗的主機(jī)設(shè)備F2加熱爐實(shí)施關(guān)停,針對(duì)5#爐漏水頻繁的短板,通過(guò)作業(yè)區(qū)組織立項(xiàng)攻關(guān),由2018每月平均6次漏水,降至今年1月的3次和2月的2次,頻次下降50%,使5#爐效率得到提升。
為提高職工責(zé)任心和積極性,在績(jī)效指標(biāo)分配上,電爐冶煉電耗在績(jī)效工資里的權(quán)重占比達(dá)到25%,生產(chǎn)效率在工資上充分體現(xiàn),三個(gè)冶煉班組嘗到甜頭后,你追我趕,單爐平均冶煉時(shí)間從2018年的153分鐘,降到今年1-2月的125分鐘,降低了28分鐘。
面對(duì)120分鐘的目標(biāo),還有5分鐘的差距;離綜合冶煉電耗650度的目標(biāo),還有38度的差距。怎么辦?二作業(yè)區(qū)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解,制定了兩個(gè)措施。
一是底吹氬技術(shù)在5#爐的應(yīng)用,目前已完成技術(shù)附件,正在走招標(biāo)采購(gòu)程序,預(yù)計(jì)投入應(yīng)用后,6月份將實(shí)現(xiàn)功能性效果,噸鋼電耗再降低20度;二是爐門碳氧復(fù)合槍技術(shù)的應(yīng)用,投入使用后預(yù)計(jì)再降低電耗15度左右;這樣下半年將逐步實(shí)現(xiàn)噸鋼冶煉電耗小于等于650度的目標(biāo)。
成績(jī)是顯著的,征途還很漫長(zhǎng)。煉鋼總廠干群正以實(shí)際行動(dòng)書(shū)寫著奮斗者的本色,牢牢盯住2019年的各項(xiàng)任務(wù),尤其是降本增效指標(biāo),扎扎實(shí)實(shí)、一步一個(gè)腳印,行走在新時(shí)代的浩蕩春風(fēng)里。