馬鋼煉鐵總廠1號高爐于今年2月24日大修改造結束。竣工投產出鐵以來,在“把1號高爐打造成國內現代化先進高爐”理念與要求下,該總廠從技術、設備、操作和管理等方方面面全力以赴,成效凸顯。7月份,馬鋼1號高爐高爐燃料比降低到515千克/噸,比改造前減少15千克/噸,能耗大大降低,創造了可觀的經濟效益。
1號高爐成果的取得,首先得益于該總廠貫徹馬鋼新發展理念,牢牢把握高質量發展全局,從實現馬鋼高爐系統生產穩定高效運營、全面開創煉鐵總廠高爐品牌建設新局面、緩解公司鐵水資源短缺瓶頸至關重要的高度,精心設計、創新管理、精確操作,真正實現了打造品牌高爐目標。
其次,1號高爐成果的取得,來自于該總廠技術團隊的強勁支撐。針對高爐改造后的全新系統生產,該總廠技術團隊牽頭,實行全天候跟班制度和每日操作例會制度,探索科學的操作模型,建立合理的布料模式,認真把握好高爐強化節奏,各項經濟技術指標穩步上臺階。
第三,1號高爐成果的取得,來自于煉鐵一分廠職工不斷開拓進取,勇爭一流,全面對標寧鋼2號爐和馬鋼1號爐歷史最好水平,苦練內功強操作。在裝料制度方面,自4月份以來,該分廠通過適當壓邊、拓寬平臺,在保證兩道合適氣流的前提下,為擴礦批打下良好基礎等一系列上部料制調整,探索出更加合理的煤氣流分布,有效改善了煤氣利用率,提高產能。在熱制度方面,四班精細操作,全力掌控均勻的料速,探索合適的燃料比水平。該分廠在操作中堅持預判,貫徹“早動、動準”的原則,保證爐缸熱量充足,實現高爐氣流穩定。
此外,1號高爐成果的取得,得益于該總廠持續深化的精益設備管理。設備群檢、點檢人員嚴格按照精益設備管理的路線圖、時間表和項目清單,對1號高爐所有設備細致點檢,從而為1號高爐成果的取得奠定了堅實基礎。