降低鋼鐵料消耗。該廠從源頭管理入手,制訂了嚴格的轉(zhuǎn)爐裝入制度,明確規(guī)定不同鋼種每爐鋼的鐵水裝入量,使用二級吹煉模型計算合金料配比,確保加料量精確可控,避免浪費。同時在入爐原料方面,該廠增加礦石及渣料等低價含鐵物料,在釋放熱量的同時降低鐵水消耗。為保證裝入量的數(shù)據(jù)精度,該廠成立稱量設(shè)備攻關(guān)組,解決了天車稱重系統(tǒng)故障,為工藝操作準確性提供了保障。
精控合金料加入量。該廠生產(chǎn)技術(shù)科與崗位技術(shù)人員經(jīng)過多次討論,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,認真梳理調(diào)整操作規(guī)程,精準調(diào)控優(yōu)化合金鋼的元素,通過“窄成分”控制計劃將元素指標控制降低至下限,最大限度地減少貴重合金原料的消耗。
狠抓工藝管控。該廠嚴格執(zhí)行列車時刻表制度,減少鋼水在精煉工序的壓站時間,保證合金吸收率,降低精煉電耗。與此同時,在穩(wěn)定出鋼量的前提下,該廠還制訂連鑄澆余熱渣回收方案,避免能源浪費,進一步降低精煉工序灰耗和電耗,使金屬收得率穩(wěn)定提高了1%~2%。
此外,該廠方坯連鑄車間從提高中間包的耐材質(zhì)量入手,平均連拉爐數(shù)提高了2爐,僅此一項,噸鋼就可降成本1.42元。該車間優(yōu)化坯頭坯尾的切割長度,由原來的6米降為5米。經(jīng)過反復(fù)試驗,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,把澆次停澆中包剩鋼的厚度由原來的200毫米改為150毫米。僅此兩項,噸鋼鋼鐵料消耗降低5.95千克。該廠還廣泛發(fā)動職工修舊利廢,使得該車間的引錠頭小蓋板、塞棒連接件、結(jié)晶器水條等備件的回收率達到了90%以上,每月可以降低成本12萬元以上。
同時,該廠還通過開展“降本增效擂臺賽”等勞動競賽,鼓勵全體職工立足崗位、爭創(chuàng)效益,進一步激發(fā)職工的創(chuàng)效熱情和創(chuàng)效能力。