河鋼邯鋼一煉鋼廠深入貫徹落實集團決策部署,深入開展與漣鋼、河鋼唐鋼中厚板公司等先進企業的產線對標,學習先進理念,降低生產成本,緊緊圍繞公司四季度指標,建立高效生產組織模式持續發力。近日,該廠轉爐車間1號轉爐出鋼口壽命突破500爐,達到510爐,出鋼口壽命再創新高。
由于該廠低碳鋼比例較大,終點氧化性強,出鋼溫度高,所以出鋼口壽命長期在100——150爐之間,制約連續冶煉時間,影響轉爐高效化生產。為此,該廠成立攻關隊,安排專業人員集思廣益,通過查閱學術期刊,與先進企業學習交流,學習先進的出鋼口安裝和維護方法等措施,攻克出鋼口壽命短的難題,總結出一套延長出鋼口壽命的方法并加以固化。
該廠從生產組織、工藝操作、日常維護等方面對出鋼口壽命進行攻關,取得良好效果。在生產組織方面,減少鋼包投入數量,徹底實現紅包周轉,降低出鋼溫度,堅持推行鋼包加蓋和烘烤制度,減少出鋼溫降,有效降低轉爐出鋼溫度。在工藝操作方面,提高一次倒爐出鋼率和中高碳鋼拉碳率,減少后吹爐次。嚴格落實終渣稠化制度和吹煉終點壓槍制度,降低渣中氧化亞鐵含量,弱化高氧化性渣子對出鋼口的侵蝕。改善爐渣狀況,保證爐渣堿度及MgO含量,視終點渣狀況,對出鋼口進行掛渣操作。出鋼后嚴格落實擋渣塞堵出鋼口操作,減少吹煉時高溫氣體對出鋼口內壁的侵蝕。在日常維護方面,改善出鋼口耐材材質,在出鋼口外端口增加可更換“碗磚”,改進滑板內水口更換工藝,加強對出鋼口及小面的日常維護,嚴格滑板更換工藝紀律,減少人為因素對出鋼口的損壞。