2020年,黑龍江建龍降本增效創(chuàng)效額為5.5億元,超過年度創(chuàng)效目標2.3億元。其中,提高鋼后原料煉鋼工序績效課題全年創(chuàng)效2.12億元,全年完成率達310%。
黑龍江建龍以物料平衡為基礎(chǔ)抓鋼鐵料消耗,系統(tǒng)推動鋼包返回渣的熱態(tài)回收再利用,降低轉(zhuǎn)爐總渣量和渣中全鐵含量(FeO),鋼鐵料消耗大幅降低。轉(zhuǎn)爐一倒合格率由去年初的63%提升至今年的78.92%,轉(zhuǎn)爐出鋼碳≥0.08%合格率由去年初的39%提升至79.45%,轉(zhuǎn)爐渣中全鐵含量由2019年的16.93%降低至目前的14%左右,鋼包返回渣熱態(tài)回收率目前穩(wěn)定在90%左右。通過以上工作,,黑龍江建龍鋼鐵料消耗大幅降低,鋼鐵料消耗課題全年創(chuàng)效7091萬元。
此外,黑龍江建龍還以性能的穩(wěn)定和鋼軋的聯(lián)動為基礎(chǔ)抓標準化操作和成分優(yōu)化,一方面通過縮窄成分控制區(qū)間,窄成分控制合格率由原來的76%提升至目前的85%;另一方面根據(jù)軋制性能進行成分設(shè)計優(yōu)化,在保證性能穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,2020年方坯錳成分下調(diào)0.05%,釩成分下調(diào)0.003%~0.005%,方坯成分優(yōu)化貢獻約10.6元/噸鋼;36Mn2V及33Mn2V采用釩氮合金替代五氧化二釩,降低成本約5.32元/噸鋼。黑龍江建龍通過降低合金成本,全年實現(xiàn)創(chuàng)效4039萬元。
在降低輔料消耗方面,黑龍江建龍通過優(yōu)化精煉渣系、推進返回渣操作,推進轉(zhuǎn)爐留渣操作,石灰消耗由2019年的44千克/噸降低至37千克/噸,鎂球消耗由8.7千克/噸降低至今年的6.3千克/噸,整體渣量降低約20千克/噸。黑龍江建龍降低輔料消耗課題年度創(chuàng)效993萬元。
在降低耐材成本方面,黑龍江建龍通過延長耐材使用壽命等,各類耐材承包費用得以持續(xù)降低,全年實現(xiàn)創(chuàng)效970萬元。
在降低釩渣成本方面,黑龍江建龍一是從降低提釩工序金屬損失入手,降低釩渣全鐵和返鐵比例,二是從熱平衡角度出發(fā),合理控制廢鋼比,降低提溫化渣材料及金屬料成本,專案全年累計創(chuàng)效7437萬元。