工藝巧改革,節(jié)資提拉速。在原有的連鑄工藝、設(shè)備條件下生產(chǎn)大斷面矩形坯時,鋼水靜壓力大,連鑄坯寬面鼓肚較為嚴重。為控制鼓肚缺陷,需要在二冷一段增加5-8排密排裝置,但密排裝置費用高昂、漏鋼處理時間長、拉速較低等問題。針對以上問題,煉鋼廠集思廣益,經(jīng)過多次研究、論證,制定了不增設(shè)二冷段密排輥,通過提高一次冷卻強度、設(shè)定最佳二次冷卻梯度、優(yōu)化結(jié)晶器銅管倒錐度、調(diào)整保護渣指標,實現(xiàn)提拉速、降缺陷提質(zhì)量的巧妙解決方案。為了使改造早實施,早見效,煉鋼廠技術(shù)人員深入現(xiàn)場了解實際情況,不斷調(diào)整方案,最終僅投資1.7萬元,節(jié)省連鑄機二冷段密排裝置設(shè)備費用約170萬元,實現(xiàn)提高一次冷卻強度,連鑄連澆過程拉速矩形坯拉速持續(xù)提高,未發(fā)生和鼓肚缺陷的理想效果。
設(shè)備巧改造,省時提產(chǎn)量。煉鋼廠2#連鑄機原設(shè)計主要生產(chǎn)小方坯連鑄坯,在生產(chǎn)165mm×165mm方坯時,連鑄機二冷一段采用單排噴淋裝置,2020年11月起,因市場需求轉(zhuǎn)換為矩形坯165mm×280mm矩形坯生產(chǎn),兩種斷面拉坯過程需調(diào)整變化二冷區(qū)噴淋裝置。在連鑄坯不同斷面切換時,同時還應(yīng)更換噴淋裝置,存在切換時間長、勞動強度大、噴淋管損壞多等問題,而且頻繁拆除、影響噴淋設(shè)備的安裝精度,使鋼坯產(chǎn)生缺陷。為了減少方坯與矩形坯切換時間,降低改造成本,今年一月份以來,煉鋼廠組織生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備科、連鑄車間技術(shù)和操作人員聯(lián)合攻關(guān),通過多次對比試驗、改進提升,自制三排噴淋管,巧妙地將單排與雙排噴淋管在制作時組裝焊接為一體,在165mm×165mm方坯和165mm×280mm矩形坯生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時,使用絲口在很短的時間內(nèi)快速將兩種不同斷面的噴淋水路進行切換,切換時間減少7-7.5小時,增加鋼產(chǎn)量約兩萬噸,節(jié)省排噴淋管費用十余萬元,達到了一箭三雕的效果。