從細處著眼,為轉爐操作做好服務
“要對入廠的每一罐鐵水進行測溫取樣,鐵水調(diào)度根據(jù)每罐的鐵水成分、溫度情況統(tǒng)籌鐵水罐兌鐵順序、廢鋼配比及噸位,為穩(wěn)定轉爐操作創(chuàng)造條件。”煉鋼廠生產(chǎn)廠長李濤在生產(chǎn)運行分析會上要求到。一罐制運行期間,因鐵水成分、裝入量、溫度等因素增加了轉爐操作難度,為了給轉爐創(chuàng)造良好的冶煉條件,調(diào)度班中針對鐵水[Si]≤(0.20)0.25%或[S]≥0.040%,溫度<1330℃罐次,重點關注鐵水成分、溫度變化趨勢,對于鐵水[S]偏高的爐次,組織兩座高爐鐵水混裝。同時,未雨綢繆在轉爐平臺準備一斗備用廢鋼,在鐵水裝入量異常的情況下啟用備用廢鋼,確保轉爐總裝入量的穩(wěn)定。“每一爐下槍吹煉前已經(jīng)收到了鐵水成分、溫度、凈重等詳細信息,這為我的冶煉操作提供了重要的參考”爐長張江一邊觀察鋼流一邊信心滿滿的說道。
從實處著手,為工序穩(wěn)定提供保障
隨著混鐵爐停用,生產(chǎn)組織節(jié)奏加快,連接緊密,效率提升,同時也給鐵—鋼生產(chǎn)銜接帶來了壓力,對煉鋼生產(chǎn)的穩(wěn)順提出了更高的要求。一旦鐵水積壓過多就會影響高爐的生產(chǎn),為了全力消化鐵水,煉鋼廠積極優(yōu)化內(nèi)部生產(chǎn)組織模式。在鐵水重罐數(shù)量為5-8罐時,連鑄提拉速,全流組織生產(chǎn);在鐵水重罐數(shù)量為3-5罐時,當班調(diào)度依據(jù)鐵水銜接情況,計劃堵流組織生產(chǎn);在鐵水重罐數(shù)量<3罐時,計劃性堵流組織生產(chǎn),依據(jù)后續(xù)鐵水銜接情況,組織換包或停機。同時, 1#、2#連鑄中包換包實行錯時換包,換包期間必須確保另一個連鑄機生產(chǎn)穩(wěn)定。連鑄機停澆至下一澆次轉爐開始吹煉時,重罐數(shù)量不得超過8罐次。從而將壓鐵量控制在合理的范圍內(nèi),為煉鐵、煉鋼兩道工序的穩(wěn)定順行提供了堅實的保障。
從內(nèi)部挖潛,為降本增效再添動力
“煉鋼早上計劃8:00停1#爐檢修4小時,請通知煉鐵鐵水加覆蓋劑。”夜班調(diào)度主任王浩提前將停爐信息傳遞至生產(chǎn)部以便能及時協(xié)調(diào)煉鐵做好鐵水加覆蓋劑保溫工作,為煉鋼利用鐵水富余熱量創(chuàng)造好條件。
近期,煉鋼廠按照“挖潛增效”的原則,充分發(fā)揮“一罐到底”模式的鐵水溫度優(yōu)勢,加大正效益廢鋼配加量。綜合管理科針對“一罐到底”攻關效益測算,生產(chǎn)技術室按廢鋼的邊際效益,結合轉爐操作實際情況優(yōu)化廢鋼配比。通過對前期運行數(shù)據(jù)分析,一罐制運行較前期鐵水溫度提高約30℃,每斗增加廢鋼裝入量2 -3t,鐵水單耗降低11kg/t。