自動加水控制系統優化升級,降低生產成本
該單位450㎡燒結機冷一帶自動加水系統安裝后,雖運行正常,但經技術人員現場測試發現,若加水系統溫度設定值為固定120攝氏度時,將無法完全滿足動態料面的溫度調節。
為了滿足生產需求,實現精準可靠的加水降溫,該單位決定對自動加水系統進行了優化升級,通過在PLC控制系統中,將原來的溫度固定值輸入修改為手動操作,并增加自動調節功能等措施,一舉實現了人員實時監測料溫,有效杜絕了能源浪費。改造后,皮帶料溫不僅隨時可控,且完全滿足生產工藝需求,預計年可降本5萬元。
油站電氣報警裝置升級改造,減少故障損失
據了解,該單位400㎡燒結機一混液力耦合器是依靠稀油站日常潤滑,油站的正常運行直接將影響混合機工作效率。當油站控制箱因故障斷電,容易造成無報警信號,無法及時告知崗位人員,存在較大安全隱患。
為徹底解決以上安全隱患,電氣技術人員通過從設備外部另取供電電源,用中間繼電器輔助點控制報警器,并在操作室安裝聲光報警器,大幅縮短了故障排除時間。改造后,如遇稀油站總電源斷電,繼電器、報警器將同時動作,操作人員可第一時間進行快速處理。此改造,不僅年可降本8萬余元,且具有推廣使用價值,現已應用到其它稀油站。
皮帶防堵料裝置成功上線,杜絕設備停機
改造前,該單位265㎡燒結機成3#帶為雙回路過料系統,但在生產中,若下料倉口遇大塊料時,容易造成下料口堵塞,制約高爐正常供料。
針對這一瓶頸問題,設備技術人員成立QC攻關小組,經過對皮帶流量、振篩負荷等運行狀態分析,決定在下料口倉口安裝一個活動門,并設計加裝限位開關,有效杜絕了皮帶停機事故的發生。此外,技術人員還將限位開關信號引至PLC系統中,增加畫面和報警記錄,便于維修人員及時查看故障記錄,有效提高了作業效率和生產效率,年可創效11.44萬元。