加熱爐出鋼溫度是衡量中厚板生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理、技術(shù)水平的重要參數(shù),在一定范圍內(nèi),出鋼溫度越低越有利于減少加熱爐燃?xì)庀?,降低鋼坯燒損,提高成材率實(shí)現(xiàn)降本增效;同時(shí)可提高鋼板表面和內(nèi)部質(zhì)量。中厚板事業(yè)部在公司專業(yè)部室的大力支持下,部領(lǐng)導(dǎo)牽頭組建攻關(guān)團(tuán)隊(duì),狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié),集中優(yōu)勢力量,瞄準(zhǔn)關(guān)鍵瓶頸問題展開了系統(tǒng)攻關(guān),取得了良好效果。
減少鋼坯溫降,精準(zhǔn)控制溫度
4300毫米產(chǎn)線配套2座連續(xù)加熱爐,兩爐之間間隔十余米,鋼坯在兩座加熱爐之間運(yùn)行,帶來鋼坯溫降溫差達(dá)到15℃左右。于是,點(diǎn)檢工程師王亮在兩座加熱爐之間的輥道上加裝保溫罩,并增加輥道高速模式,輥速對比原來提升了1.5倍。問題改善后,鋼坯出爐平均溫降減少7℃,為低溫?zé)搫?chuàng)造有利條件。
設(shè)備方面優(yōu)化之后,攻關(guān)組的陳彥廷和荀利濤又將眼睛盯在加熱爐核心技術(shù)——加熱模型和自動燒鋼程序上。為了保證鋼坯低溫均勻出爐,攻關(guān)組經(jīng)過現(xiàn)場摸索,將鋼坯實(shí)際“燒透時(shí)間”可視化,即鋼坯燒透后模型自動提示并改變顏色,同時(shí)調(diào)整自動燒鋼邏輯,由上下限溫度“范圍”控制,優(yōu)化為按目標(biāo)溫度(±5℃)“靶心”控制,提高了鋼坯溫度精準(zhǔn)控制水平。
優(yōu)化燒嘴,提高生產(chǎn)效率
4300毫米產(chǎn)線加熱爐第一加熱段的原設(shè)計(jì)中沒有燒嘴自動化遠(yuǎn)程切斷閥,每次產(chǎn)品更換規(guī)格、更換鋼種都需要操作工手動開關(guān)閥門。上百個手閥、在現(xiàn)場60攝氏度的高溫環(huán)境下,操作工開關(guān)一次需要一小時(shí)的時(shí)間。經(jīng)常聽到操作工大汗淋漓地抱怨:“剛把燒嘴關(guān)閉,爐內(nèi)鋼坯就換了規(guī)格,又需要去打開燒嘴,這樣怎么能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)低溫?zé)撃兀?rdquo;。針對此問題,設(shè)備工程室張雷兵重新設(shè)計(jì)了加熱爐第一加熱段燃燒控制方案,增加了燒嘴自動化遠(yuǎn)程控制開關(guān),提高了工作效率,降低了操作工勞動強(qiáng)度,同時(shí)大大提高了加熱爐燃燒控制精度。
加熱爐第三加熱段和均熱段設(shè)計(jì)為上百個平焰燒嘴,由總管調(diào)節(jié)閥遠(yuǎn)程統(tǒng)一控制。由于平焰燒嘴特點(diǎn)是無序關(guān)閉,爐子低負(fù)荷時(shí)控制難度大,會造成鋼坯溫度不均。生產(chǎn)技術(shù)室張同經(jīng)過攻關(guān),選擇性關(guān)閉不同比例燒嘴手閥個數(shù),并讓關(guān)閉的燒嘴按照“矩陣狀”、“梅花狀”布局,提高加熱爐低負(fù)荷期間溫度可控性,也保證了鋼坯溫度均勻性。
同時(shí)根據(jù)設(shè)備狀態(tài)定期對燒嘴進(jìn)行輪換,減少對燒嘴壽命的影響。但每次輪換時(shí)關(guān)閉一個燒嘴需要一個人雙手操作2分鐘左右的時(shí)間,費(fèi)時(shí)且費(fèi)力,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)劉擁軍,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)利用廢舊鋼筋研發(fā)出了一種快速開關(guān)平焰燒嘴閥門工具,縮短閥門2/3開關(guān)時(shí)間并實(shí)現(xiàn)了一人單手操作。由于工具小巧玲瓏類似于縮小版柴油車啟動搖桿,操作工們親切地稱呼為“擁軍搖把”,目前該工具已申報(bào)兩項(xiàng)專利。
擴(kuò)展工藝范圍,取得新成效
2020年低溫?zé)摴に囍辉诤穸?00mm以下且軋制厚度大于16mm的普通鋼坯上得以實(shí)現(xiàn),范圍較窄易受產(chǎn)品訂單影響。2021年,經(jīng)過技術(shù)團(tuán)隊(duì)持續(xù)進(jìn)行攻關(guān),軋制規(guī)格方面低溫?zé)摲秶妥畹蜏囟葘?shí)現(xiàn)雙重突破,其中軋制厚度下限結(jié)合鋼坯熱裝坯降低至10mm等薄規(guī)格。軋制厚度25mm左右規(guī)格出爐溫度再降低20℃,實(shí)現(xiàn)了超低溫?zé)摗?/span>
在板坯厚度規(guī)格上,400mm特厚板坯低溫?zé)撾y度較大,主要是板坯芯部與表面溫差不容易控制。為解決此項(xiàng)難題,技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員邱斌通過不斷地分析,反復(fù)試驗(yàn)、記錄數(shù)據(jù)、觀察軋制情況,優(yōu)化加熱工藝,最終發(fā)明了特厚板坯最佳低溫加熱操作法,可低溫加熱的板坯厚度由300mm突破至400mm。這樣既能保證板形和質(zhì)量,又能滿足低溫?zé)撘?,并在四班進(jìn)行推廣,2021年1月至8月,400mm板坯實(shí)現(xiàn)低溫?zé)摴灿?jì)4.1萬噸。
2021年1至8月,中厚板事業(yè)部通過設(shè)備改造、優(yōu)化工藝參數(shù)等技術(shù)攻關(guān)手段,全品種低溫?zé)撀时?020年提升25%,出爐溫度平均降低25℃,節(jié)約煤氣1500萬立、鋼坯燒損降低0.03%,預(yù)計(jì)增效700萬元。