河鋼邯鋼煉鐵部5號高爐對標先進,解放思想,從優化操作制度、生產精細化、加強設備管控等方面入手,確保指標持續改善,高爐產量穩步提升。
該高爐以標準化作業為抓手,推進管理制度化。狠抓基礎工作落實,重新梳理和補充各崗位標準化操作參數,在車間通報違反標準化操作的人員行為,查找崗位操作中存在的人為波動性問題,并將穩定性作為標準化的一項重要內容進行整改。一切以數據為依據,把趨勢控制作為操作理念,保證爐況穩定性。
該高爐以生產精細化為準繩,促進高爐提產。借助兩次休風檢修的機會,縮小風口面積至0.3022立方米,增強高爐應對外圍原燃料變化的抵抗力。借助公司為高爐創造的良好外圍條件,大膽創新,穩步突破,入爐風量逐步由每分鐘4000立方米提高到4200立方米,富氧率由3%提高到5.6%,標準風速由每秒220米提高到230米以上,并結合“開放中心,兼顧邊緣”的思路,優化上部裝料制度,實現高爐穩定順行。
該高爐以強化職工設備點檢為依托,推動設備穩定高效運行。加強設備管控能力,要求設備點檢過程不走過場,有問題必匯報、有問題必處理、處理后必建立點檢維護臺賬的閉環點檢模式,真正實現有問題提前發現,不留一點隱患,確保生產的穩定性。
該高爐結合自身特點不斷探索進取,實現產量、指標持續提升。以高爐長周期穩定順行為準則,保證合理熱制度和造渣制度,提升風溫水平到1180攝氏度以上,并停用加濕,不斷優化上部制度,提高煤氣利用率達到46%以上,為提升產量、改善指標創造條件。