精煉工楊志國(guó):降本增效沖鋒在前
3月份,該廠精煉車間丙班1號(hào)精煉小組在楊志國(guó)的帶領(lǐng)下,勞動(dòng)競(jìng)賽綜合得分97.75分,在16個(gè)精煉小組中排名第一位。
楊志國(guó)告訴筆者,任何一個(gè)小的疏忽都可能會(huì)對(duì)鋼水的成分和溫度造成影響。正是在他的精心操作下,3月份在該廠開展的精煉鋼水窄成分控制攻關(guān)中,碳、硅、錳元素命中率分別達(dá)到96.3%、97.1%、98.7%,較2月提高2%、1.2%和2.1%;開展的中包溫度命中率攻關(guān)中,中包溫度命中率由之前80%穩(wěn)定到87%以上;因成分不合導(dǎo)致CSP邊裂和鋼種改判及降級(jí)事故為零。
澆鋼工鄭新廣:精心操作創(chuàng)效益
3月份,澆鋼工鄭新廣成功避免了一次連鑄機(jī)粘結(jié)漏鋼事故,減少事故損失20余萬(wàn)元。
3月6日鄭新廣上夜班,在連鑄澆鋼過程中,他發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器外弧鋼水異常波動(dòng),經(jīng)過試探性挑渣和細(xì)心觀察后,發(fā)現(xiàn)外弧坯殼明顯增厚,十多年的澆鋼經(jīng)驗(yàn)告訴他,這是粘接的預(yù)兆。
向來警覺的他更是打起了十二分精神,迅速調(diào)整拉速,使連鑄機(jī)拉速歸零,同時(shí)通知主控和其他工友即刻采取應(yīng)急措施,加快了挑渣頻率,一刻不停的密切注視著液面變化,約一分鐘后,振動(dòng)單元體將粘接的坯殼與結(jié)晶器分開,一切恢復(fù)了正常,成功避免了一次粘接漏鋼事故。
在他的帶領(lǐng)下,他所在的班組全月無(wú)事故,產(chǎn)鋼17407噸,在四個(gè)班共八個(gè)組中排名第一。
鉗工姜代慶:呵護(hù)天車為創(chuàng)效保駕護(hù)航
該廠運(yùn)行車間鉗工工長(zhǎng)姜代慶,每天堅(jiān)持到天車巡檢,查看天車是否存在漏檢或不按要求點(diǎn)檢的問題,抽查點(diǎn)檢制度的落實(shí)和點(diǎn)檢過程的控制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)用隨身攜帶的工具進(jìn)行處理。
姜代慶告訴筆者:“在設(shè)備維護(hù)中,一顆螺絲松了,我們不知道他會(huì)為生產(chǎn)帶來多大損失,把它擰緊了,也不知道它會(huì)為生產(chǎn)帶來多大的效益,但只要我們擰緊了,就為生產(chǎn)創(chuàng)效保駕護(hù)航了”。
3月份,他排查出安全隱患共30余處,并且都得到了及時(shí)的處理,確保了天車的穩(wěn)定運(yùn)行。