在當前的行業(yè)形勢下,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提升產(chǎn)品產(chǎn)質(zhì)量刻不容緩。精鑄公司對奧蘭克泵體(型號為WH—20)采用實心軸孔鑄造工藝,解決軸孔周圍縮松問題,成品率提升18%。同時制模工序加大對蠟件尺寸檢測比例,制殼工序保證型殼干燥良好轉(zhuǎn)序,熔鑄工序精細操作提升鋼液純凈度,9月份精密鑄件合格率較之前提高0.43%。電磁公司通過優(yōu)化加膠溫度、固含量、料漿粘度等工藝,不斷調(diào)整工藝參數(shù),改善料粉顆粒料形狀及均勻性,壓制頻率提高至36赫茲,壓制產(chǎn)量增加近2倍。粉末公司強化看火班調(diào)溫調(diào)火工藝,嚴格管控鐵鱗粒度、入罐焦末、裝車質(zhì)量等生產(chǎn)工藝過程,9月份還原粉、微納米粉質(zhì)量合格率100%。
“我們從產(chǎn)品的市場前景和效益考慮,及時調(diào)整,將重點放在了磷酸鐵用礦粉還原粉、超純微粉的開發(fā)方面。”粉末公司相關(guān)負責人介紹。9月中旬,粉末公司、技術(shù)科積極與專家溝通交流,密切配合,啟動隧道窯工段裝車礦粉試驗。與普通海綿鐵裝車原料(氧化鐵皮)相比,礦粉的粒度更細且附有粘結(jié)性,流動性差,為此,粉末公司通過采取改造下料口、安裝振動器以及裝具加用塑料薄膜等措施,成功裝車16車次共計45噸左右。經(jīng)檢驗,礦粉海綿鐵鐵含量比普通海綿鐵高出1.16%。9月30日生產(chǎn)出第一批礦粉一次粉,鐵含量比普通一次粉高出1.0%,新產(chǎn)品開發(fā)取得階段性成果。
與此同時,粉末車間將入廠原料首鋼氧化鐵紅投入7#推舟爐進行超純微粉小樣試驗,對實驗粉餅研磨后分別使用400目、500目試樣篩篩分并進行激光粒度分析,結(jié)果顯示過篩后的超純微粉已滿足客戶需求。目前,超純微粉正在小批量試制推進中。
據(jù)悉,磷酸鐵用礦粉還原粉主要用于制做鋰電池正極材料,超純微粉則用于高性能合金粉生產(chǎn),這兩種新產(chǎn)品的開發(fā)將進一步拓展其粉末市場份額,未來前景廣闊。
今年以來,新材料事業(yè)部以市場為導(dǎo)向,以經(jīng)濟效益為中心,堅持產(chǎn)銷研相結(jié)合,抓好新品的生產(chǎn)和研發(fā),累計開發(fā)130余種新產(chǎn)品,進一步優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),為市場開拓提供了有力支撐。