該廠高線機組的預精軋機主要功能是縮減軋件斷面,為精軋機提供合適的軋件形狀和尺寸精度,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。該機組自2001年投產(chǎn)以來,在該廠干部職工的不懈努力下,年產(chǎn)量最高達到了80萬噸,超過機組設計產(chǎn)量100%。該廠先后增加了鋼絲繩用鋼、冷鐓鋼、焊接用鋼等10余個鋼種,開發(fā)了φ20毫米光面線材和φ12毫米螺紋鋼筋產(chǎn)品,產(chǎn)品市場競爭力和產(chǎn)線效益都得到了大幅提升。但隨著生產(chǎn)節(jié)奏加快和品種的擴容,原預精軋機設計容量已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)需要,成為限制高線發(fā)展的瓶頸。
為有效提高高線機組創(chuàng)效能力,讓老產(chǎn)線煥發(fā)新動能,展現(xiàn)新活力,該廠組織多方面技術專家進行了評估,并與國外某公司技術人員召開了數(shù)次現(xiàn)場技術交流會,安排專人到兄弟單位進行了現(xiàn)場考察,最終確定了預精軋機升級改造方案。該廠決定采用國外某公司最新的高線軋機設備進行升級。方案在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,最大限度利用了現(xiàn)有設備,只把核心部分的輥箱進行了擴容升級,使投資成本降到了最低。
經(jīng)過大量的前期準備工作后,在工程進入最關鍵的設備安裝調(diào)試階段時,該廠設備技術人員、國外技術專家、現(xiàn)場施工隊伍、崗位操作職工密切配合,24小時連續(xù)作業(yè),將計劃不低于15天的施工周期壓縮至12天完成,并且一次試車成功,刷新了國內(nèi)同類工程工期歷史最好紀錄。
通過此次預精軋升級改造,該廠高線機組硬件設施得到了明顯改善,設備穩(wěn)定運行可靠性和承載能力都得到了大幅提升,可充分滿足機組生產(chǎn)節(jié)奏和品種開發(fā)的需要,特別是在螺紋鋼生產(chǎn)方面可以實現(xiàn)全品種、多規(guī)格、大批量生產(chǎn),可有效拓展高線機組的產(chǎn)品空間,提升機組競爭實力。該改造每年可降低備件費用174萬元,實現(xiàn)品種增效3200萬元。
目前,該廠技術人員正在密切跟蹤設備運行情況,收集分析各項參數(shù)數(shù)據(jù),為最大限度發(fā)揮新設備潛能提供技術支撐。