該分廠于2019年投產(chǎn)的全國(guó)最大的重型異型坯連鑄機(jī),承擔(dān)著為重型H型鋼軋制生產(chǎn)線提供鑄坯的重任。自開(kāi)機(jī)以來(lái),該鑄機(jī)冶廢一直較高,且波動(dòng)較大,不僅影響鑄坯表面質(zhì)量,也成為制約重型H型鋼生產(chǎn)線成材率、降低成本提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素之一。
該分廠調(diào)查分析確定,裂紋廢品在冶廢中占比約70%,是最主要的因素,控制裂紋廢就能有效降低冶廢率。該分廠領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、操作和點(diǎn)檢骨干成立了攻關(guān)組,分廠黨支部把此項(xiàng)攻關(guān)作為黨的建設(shè)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要載體,將2022年的目標(biāo)確定為全年冶廢≤15千克/噸鋼、裂紋廢≤10千克/噸鋼,而裂紋主要指鑄坯表面裂紋。攻關(guān)組查找出造成鑄坯表面產(chǎn)生裂紋的主要原因,隨后從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面找出了具體原因,諸如結(jié)晶器銅板的使用狀況、水質(zhì)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化要求、保護(hù)渣的適應(yīng)性和質(zhì)量波動(dòng)以及鋼水成分稍有偏差就可能引起裂紋的產(chǎn)生。
攻堅(jiān)克難,循序漸進(jìn),他們逐步探索,深知對(duì)新事物的認(rèn)知有一個(gè)過(guò)程,不能一蹴而就:比如對(duì)重異連鑄機(jī)結(jié)晶器的功能認(rèn)識(shí)到位了,就能采取比較有效的措施,達(dá)到良好的效果。在更換結(jié)晶器、軟水等時(shí),他們與能源介質(zhì)系統(tǒng)及時(shí)溝通,保證水質(zhì)比提供給普通的方坯連鑄機(jī)水質(zhì)更好。每次更換斷面振動(dòng)臺(tái),調(diào)整參數(shù),都要耗費(fèi)很長(zhǎng)甚至一天的時(shí)間。分廠領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)組、點(diǎn)檢員調(diào)整結(jié)晶器、測(cè)量,再調(diào)整、再測(cè)量,反復(fù)多次。
在生產(chǎn)操作方面,各個(gè)班互相配合,完善表面檢測(cè)裝置,四班操作工骨干通過(guò)表檢儀逐張逐支檢查鑄坯有無(wú)表面缺陷,對(duì)發(fā)現(xiàn)的裂紋缺陷進(jìn)行分級(jí)管理,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的拉回清理、精整,全力避免有表面缺陷的鑄坯流出進(jìn)入下道加熱、軋制環(huán)節(jié)。他們和生產(chǎn)技術(shù)室一起,跟蹤試驗(yàn)保護(hù)渣,分析、制訂、實(shí)施一個(gè)個(gè)方案。
該廠經(jīng)過(guò)半年左右時(shí)間的攻關(guān),冶廢減少一半,一年不到的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了攻關(guān)目標(biāo)。