今年以來,本鋼板材熱連軋廠2300生產線在去年實現產能利用率109%的基礎上,采取有效措施加速釋放產能。2月份,該生產線產能利用率達到120%,截至3月27日,產能利用率仍保持116%的高位運行態勢,3月25日軋制卷板21378噸,創日產紀錄,為完成全年生產任務、助力提產增效奠定了堅實基礎。
該生產線聚焦本鋼“全面提升年”要求,堅持以效益為中心,采取“管理+技術”雙管齊下的生產策略,全力提高產能利用率。在“不增加投入”的前提下,重點圍繞“效率”作文章。在軋制計劃安排上,他們自主研發新型自由軋制技術——“創新型竹節形軋制計劃編排原則”,并申請發明專利,有效提高了設備軋制效率。同時,加強團隊協作,建立設備與生產的聯系溝通機制,還利用信息一體化項目的便捷條件,“踏準”前部工序生產節奏,實現了直裝、熱裝,有效提高了生產效率。
圍繞影響產能利用率的關鍵環節,該生產線加大技術攻關力度,靶向發力,精準突破。他們通過反復摸索和實驗,有效延長了精軋工作輥、支撐輥換輥周期,目前精軋工作輥日均換輥次數由8.5次減少到5.5次,年可提升產能約15萬噸;支撐輥換輥周期由“7+7”天延長到“10+10”天,每月減少2次換輥,年可提升產能7萬噸以上。此外,該生產線還提高小時軋制塊數,目前最高小時塊數已達到43塊/小時,2月份平均小時塊數為32.7塊/小時。
該生產線還通過推進日常管理“精細化”,促進產能利用率的提升。通過提高檢修質量,優化定修時間,使每月設備定修時間控制在30小時以內。此外,他們還加強對軋輥下機后磨前曲線及輥面狀態的跟蹤檢查、統計和分析,精細改進,精準提升,為持續提升產能創造了條件。