去年以來,酒鋼宏電鐵合金公司積極開展硅錳礦熱爐配加集團沉淀焦降本攻關,通過一系列工藝理論測算和操作改進,成功搭配使用沉淀焦篩下物,有效降低冶煉電耗及成本。
在礦熱爐冶煉鐵合金生產中,炭質還原劑的質量和性能不僅會影響產品質量,還會對生產效率和能耗產生影響。鐵合金冶煉作業要求焦炭反應活性好、比電阻高、不易石墨化、粒度適宜。該公司硅錳生產使用的主流焦炭為10-30mm和20-40mm兩種粒度規格,通過合理搭配料型結構,生產節奏較穩定,各項指標適宜。但隨著經營形勢的日益嚴峻,該公司主動作為,積極尋找次級焦炭替代主流焦炭,通過搭配價格相對較低的內部沉淀焦,達到降本增效目的,進一步改善經營效果。
沉淀焦是焦化煉焦過程中水洗產生的雜焦,外觀物理指標存在粒度不均、粉末率高、雜質多等問題。硅錳工藝工程師孫偉告訴記者:“沉淀焦用于實際生產會出現電參數操控難度大、爐底易沉積死灰死炭區等一系列問題,鐵合金行業幾乎沒有利用廉價過篩沉淀焦搭配冶金進行生產的企業。”
宏電鐵合金硅錳產線管理技術人員主動作為,決定做進一步探索。他們通過對沉淀焦與主流焦化學成分和熱穩定性進行對比試驗攻關,建立了沉淀焦最優搭配比例結構,并摸索出了焦炭配比與“鐵溫、渣樣數據匹配”調整的工藝操作,合理控制焦炭用量。
工藝操作方面,該公司持續發力,實施爐眼規范化出鐵周期管理,防止爐內局部積灰積炭過剩,確保爐況穩定。
“硅錳礦熱爐配加沉淀焦,成功將低價格的沉淀焦應用于硅錳生產冶煉中,建立了沉淀焦在硅錳生產冶煉中的完善操作制度體系,冶煉電耗及焦炭成本降低,實現了降低生產成本、二次利用廢棄焦炭的效果。”孫偉表示。