精準調結構
1月9月,寶武黨委常委、寶鋼股份黨委書記、董事長鄒繼新到梅鋼調研,要求梅鋼提升經營意識,進一步調整產品結構,力爭精品比例達到40%。開局就奔跑、起步就沖刺,瞄準“5562”重點產品銷量目標,梅鋼緊鑼密鼓制定汽車鋼拓展方案,分解目標、責任到人、跟蹤落實。
圍繞新能源汽車用鋼,梅鋼成功開發車輛卷簧酸洗用鋼、新能源汽車制動管用鍍銅鎳基板、高成形高厚度精度離合器齒轂精沖用鋼、改裝車用高強鋼、高擴孔性能汽車結構用鋼等新產品,尤其是新一代高TI車輪鋼、抗拉強度60-80公斤級高擴孔產品、700MPa及以上汽車用鋼產品開發取得較大進展。以精品指數為引領,梅鋼主動推介、培育用戶,拓展新興產業用鋼,提升裝備能力,擴大細分市場高市占,奮力打造國內第一熱軋精品基地。
梅鋼堅持“高端化、智能化、綠色化、高效化”發展方向,苦煉內功、深耕市場,以客戶為中心打造產銷研“鐵三角”文化,以更加優質的產品和服務持續為客戶創造價值。高壓油路管用鋼應用于工程機械上承壓的液壓油路管部件,其對偏析、夾雜物、脫碳等有較高要求,還需具備優良的耐壓疲勞性能、擴口和壓扁性能,多年來一直被國外廠商壟斷。前不久,梅鋼攜手產業鏈用戶展開攻關,成功開發出490MPa級別材料,經過多輪試制與后續焊管的擴口、壓扁、疲勞等測試,最終滿足終端用戶要求。目前,梅鋼高壓油路管用鋼已通過多家終端用戶的認證,具備持續穩定批量供貨能力。
季度末,銷售市場也傳來好消息,梅鋼自主研發的具有國際領先水平的高性能材料——新型耐酸鋼09CrCuSb在浙江專用鋼市場實現銷售零突破。該品種具有優異的耐腐蝕性能、高強度和長壽命等特點,適用于各種強酸環境下的設備和裝置,在化工、制藥、食品加工等行業具有廣泛的應用前景。這一重要進展不僅滿足產業鏈用戶的多樣化需求,更在專用鋼細分市場的激烈競爭中占據有利地位,展現了體系能力的強大和企業的綜合實力。
一季度,梅鋼拓展“5562”新用戶68家,開發新品20個,拓展“四新”合同4萬余噸。
極致降成本
2024年鋼鐵行業環境向深冬邁進,“大事難事看擔當,順境逆境看襟懷,梅鋼應當大有可為,關鍵是事在人為。”梅鋼公司黨委書記、董事長祁衛東在年度管理研討會上擲地有聲地說。
1月18日早會,梅鋼公司總經理、黨委副書記張勇作了題為《奮斗者的故事和我們的未來》的講話,以講故事的方式回顧了2023年涌現的典型案例,引發思考、引領未來。“我們要以更強有力的能力和態度,更進一步打造優勢、積蓄力量,以更大的決心、更大的勇氣、更大的魄力、更加艱苦卓絕的管理,腳踏實地地把產品做好、結構調整好、現場管理好,把每一個產品、每一項成本管理好。”
軍號已經吹響,旌旗已經招展。為進一步提升成本競爭力,梅鋼自我加壓,提出2024年噸鋼再降本60元的目標。各單位、各部門迅速行動,梳理各項消耗和結構改善空間,采取針對性措施;抓好現場生產的穩定,加強基層基礎管理,強化標準化作業;提高設備管控能力,保障設備穩定。一季度,主要工序變動加工成本逐月降低,噸鋼綜合能耗比年度目標降低2.6%。
煉鐵廠堅持低成本牽引高效高產的生產組織模式,強化體系化運行和過程管控,深入推進配煤配礦結構優化,高爐燃料比不斷下降、其中五號高爐燃料比為近五年來最好水平,二號高爐噴煤比創造新記錄,二號高爐焦比實現歷史性突破。煉鋼廠制定高效生產組織措施,提高二煉鋼產能和一煉鋼單爐生產效率;制定提升產線效率行動方案,確定10個效率提升重點項目,開展對標找差、技術攻關和勞動競賽;圍繞能源消耗和回收推進降本增效行動,一煉鋼雙爐生產班產量、二煉鋼平均日產爐數連創歷史新高,2月、3月主作業線零故障,煉鋼工序能耗連創歷史新低。
熱軋廠探索固化最經濟、最高效的生產組織模式,提升成本管控力,夯實設備保障力,一季度熱軋工序成本同比削減7.64%,1月、2月熱軋工序成本在寶鋼股份四基地連續排名第一;設備類月均非計劃停機時間同比去年下降44.21%,其中3月份實現主線設備零故障。冷軋廠統籌策劃、苦煉內功,圍繞產線效率、產品質量、降本增效等工作,精心組織生產,把賬算清算細,每日緊盯重點指標完成情況掛圖作戰,以目標導向倒推生產任務進度,酸洗機組連續穩產高產,其中1月份產量創歷史新高:七條主線月均故障時間比2023年下降46%。物流部在保證鐵鋼運安全穩定前提下,深化彈性上下線制度,嚴格控制在線運用罐數量,推進魚雷罐自動加揭蓋項目,一季度魚雷罐周轉率達5.47,較2023年提升6.8%;鐵水溫降104℃,較2023年提升6.6%,鐵鋼界面效率再上新臺階。
全員創價值
“市場和產品質量要求越來越高,需要全崗位人員協同為產品服務,共同守牢質量‘生命線’。”前不久,冷軋廠質檢作業區丁班質檢員黃啟忠及時發現行車夾鉗墊塊損壞,抑制了批量質量問題。
黃啟忠的責任區域雖然是質檢臺,但他認為,作為質檢人員,應該有“大質檢”的概念和覺悟:“一塊礦石經過千錘百煉、無數道工序,才有了鍍鋁鋅成品卷下線。如果最后的運輸環節出現質量損失,讓人感到可惜和心疼。”黃啟忠以高度的責任心挽回了真金白銀。
面對鋼鐵冰川期的嚴峻考驗,梅鋼工會發動一線班組攻堅破題、迎戰危機,夯實基礎、提升能力,助力生產經營目標的實現。在剛剛舉行的“抓班組打基礎”系列競賽之“效益有佳績”主題案例發布評審中,煉鋼廠轉爐分廠二轉爐丁班作業區爐前班《“節”盡所“能”,提高二煉鋼轉爐煤氣回收量》等8個案例獲評優秀案例,熱軋廠生產技術室質檢作業區質檢丁班《提高效率,筑牢防線》等8個案例獲評表揚案例。凝聚員工力量、匯聚員工智慧,梅鋼黨政工團齊發力,匯成戰危機、創一流的滾滾洪流。
今年以來,梅鋼最熱的詞就是“創造價值”。祁衛東在公司職代會上號召全體員工“一切以大局為重、一切從長遠出發,在全局中作為、在大局下行動,不斷提升‘爭’的銳氣、‘闖’的勁頭、‘精’的氛圍”。2月份梅鋼生產技術綜合分析會明確,將財務盈虧預算管理變為目標倒逼測算管理,以“不虧損”作為底線、以“盈利”作為目標,強化倒逼機制和算賬生產,轉變觀念思路,聚焦價值創造。
以往,公司各工序副產物都是回收后,經雜礦料場初步加工返燒結工序使用。按照當前生產規模,年副產物總量很大,各類副產物加工成本有差異,但最低每噸也接近百元,加工處置成本可觀。煉鐵廠燒結分廠打破慣性思維,針對固態物、粉狀物和液態物等不同形態的副產物特點,采取直接配料、增加直配工藝、單獨配料等省時、省力、省錢的處置方式,每年可降低成本約1800萬元。
“世界上沒有垃圾,只有放錯地方的寶藏。”達A項目M型料場,B1、B2料場投用后,原本堆存水運原燃料的碼頭一次料場陸續退出。如何讓這些“廢舊”的設備設施得到最大限度的利用?新事業分公司設備室根據不同設備設施的特性,采取“量身定制”方案:高壓電纜等通用備件返庫,內部共享,降低采購和制作成本;掃描儀等特殊備件返庫,為燒結區域料機“無人化”提供備件支撐;油缸等其他備件保護性拆除,發揮價值最大化。截至目前,累計拆舊利舊價值達130萬元。
任憑風吹雨打,“月月有盈利”后墻不倒。梅鋼以勢如破竹的勇氣、真抓實干的行動、開拓創新的姿態,在波譎云詭的市場中乘風破浪、勇毅前行,朝著“國內第一熱軋精品基地”戰略目標、朝著高質量發展的康莊大道,步履鏗鏘!