今年以來,泉州閩光煉鋼廠緊盯“對標挖潛,降本增效”的生產經營主題,瞄準國內先進指標,扎實開展各項降本增效工作,始終堅持目標導向、問題導向、結果導向,聚焦難點、重點問題,一抓到底,強化責任、主動作為,加快推進各項工作實現新突破。
今年一季度,為進一步降低生產成本,煉鋼廠連鑄車間為充分挖掘連鑄機高效、低耗、低成本生產潛力,滿足系統匹配需求,積極組織技術人員開展連鑄機拉速提升攻關活動。
連鑄機拉速提升是一項綜合技術,連鑄車間通過對結晶器冷卻水系統及噴嘴參數進行優化,將切前輥道冷卻用水由二冷水改為設備水,冷卻比水量從1.15Kg/L提升至1.25Kg/L,提高冷卻強度;自主創新改造,在拉矯后增加并優化噴淋段冷卻控制系統以解決高拉速切割漏問題;優化調整火焰切割割槍擺速以解決高拉速鑄坯割不斷問題。
經過一系列技術攻關優化,第一季度煉鋼廠連鑄單流平均拉速突破3.2m/min,創歷史新紀錄。班產爐數也由原來20爐提升至22爐,最高達到23爐。在第一季度高爐鐵水產量無法滿足煉鋼廠滿負荷生產的情況下,實現“兩爐對一機”、“三爐對兩機”生產模式,避免頻繁開停爐和開停機,大大降低了生產工序能耗和耐輔材消耗,為公司紓困解難貢獻力量!