期間,公司領(lǐng)導(dǎo)多次蒞臨現(xiàn)場指導(dǎo),檢查銷軸、關(guān)節(jié)軸承配合,多作業(yè)面交叉預(yù)防措施、節(jié)點進度控制等;設(shè)備部召開更換協(xié)調(diào)會并全程跟蹤、現(xiàn)場協(xié)調(diào);安環(huán)部全程督查、管控風險;煉鋼廠、天益建安、機修廠密切配合,安全、質(zhì)量、工期全部達標,實現(xiàn)了大包升降液壓缸的自主更換,節(jié)約了外委費用。
升降缸自重6.6t,空間狹窄、施工生產(chǎn)交叉,煉鋼廠和天益建安嚴格執(zhí)行公司自主更換安排,方案優(yōu)化、備件材料、工器具、人員、風險辨識,過程管控落實到人,鋼廠領(lǐng)導(dǎo)及施工隊負責人現(xiàn)場把控,鋼廠設(shè)備科、安環(huán)科、機修車間及安裝二隊安排專人24小時跟蹤配合施工。
及時解決過程異常點,確保節(jié)點進度受控:銷軸頂出時,發(fā)現(xiàn)銷軸因磨損出現(xiàn)臺階,迅速啟用掏軸備用方案,銷軸順利拆出;油缸吊出階段,汽車吊超載,通過調(diào)整汽車吊位置、優(yōu)化吊桿角度,增大許可吊重2噸,順利吊出油缸。
全程監(jiān)管,確保安全:充分辨識過程風險,預(yù)防措施有效到位:掛牌、勢能物理解除切斷、支撐件牢固、安全帶懸掛、電焊氣割防火等措施時刻檢查處于受控狀態(tài),有力地保障了施工安全。
大包升降液壓缸自主更換的順利完成,體現(xiàn)了各參戰(zhàn)單位的協(xié)作精神、凝聚力和戰(zhàn)斗力,鍛煉了職工隊伍,提高了職工團隊意識和自主參與意識,為降本挖潛開創(chuàng)了又一個新思路。