燒結(jié)生石灰作為主熔劑,在燒結(jié)過程中起著穩(wěn)定燒結(jié)礦堿度及混合料造球的作用。在生產(chǎn)過程中,如果因石灰不下料或下料量偏小將會造成燒結(jié)機(jī)直接停機(jī)或影響燒結(jié)礦產(chǎn)量。該公司燒結(jié)車間原先設(shè)計(jì)有3個(gè)石灰倉,隨著環(huán)保清潔運(yùn)輸要求提高,所有除塵灰必須采用氣體輸灰方式。同時(shí),由于生產(chǎn)場地的限制,該車間無法新增倉體,被迫將14#石灰備用倉作為氣體輸灰裝置的除塵灰專用倉。在這種情況下,該車間就只剩下6#、10#2個(gè)白灰倉可用。因石灰粒級較細(xì),如果一個(gè)石灰倉出現(xiàn)故障,一個(gè)倉下料時(shí)會出現(xiàn)噴料,下料準(zhǔn)確性受到影響,進(jìn)而造成大面積粉塵污染,影響生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。在10月份,因10#鉸刀短時(shí)間故障,被迫單獨(dú)使用6#白灰倉下料,料線直接減了20千克,嚴(yán)重影響了燒結(jié)礦產(chǎn)量。
在此情況下,該車間技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真研究及現(xiàn)場測量,最終確定在10#倉下新增加一套下料裝置。他們在10#倉體下1/3處開口焊接下料溜槽,在底部鋼結(jié)構(gòu)上新做平臺、安裝設(shè)備、鋪設(shè)控制線路,通過一系列改造措施,經(jīng)過2天改造作業(yè),最終完成技術(shù)改造。無論哪個(gè)下料鉸刀出現(xiàn)故障都可以做到緊急備用,有效杜絕了下料鉸刀故障影響產(chǎn)量或停機(jī)的情況發(fā)生。
今年初以來,響應(yīng)鳳寶特鋼“科學(xué)降本、節(jié)能降耗”的號召,該車間實(shí)施了很多項(xiàng)小規(guī)模技術(shù)改造,用多種方式提產(chǎn)增效、提質(zhì)增效、節(jié)能降耗。該車間負(fù)責(zé)人表示,目前該車間正在積極總結(jié)今年初以來各項(xiàng)工序小規(guī)模改造成績,下一步將繼續(xù)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,不斷尋找降本增效突破口,用實(shí)際行動助力鳳寶特鋼的高質(zhì)量發(fā)展。