鋼鐵生產伴生的煤氣、蒸汽等二次能源高效轉化,是企業降本增效與綠色發展的重要支點。面對持續高位的能源成本壓力,深挖二次能源發電潛力已成為能源降本提效的必然選擇。
“必須強化對標找差,打通能源高效利用堵點,把每一立方煤氣、每一噸蒸汽都‘吃干榨凈’。”能環部領導在能源環保例會上多次強調。首鋼京唐公司堅持系統思維,打破工序、專業壁壘,通過動態高效協同,持續優化二次能源發電體系“源頭保供、過程提效、終端穩發”的閉環體系,讓二次能源在高效轉化中釋放更大效益。
能環部協同制造部,聚焦源頭保供,統籌鋼鐵冶煉全工序,精準編排錯峰檢修計劃,避免大型煤氣用戶同期停產,確保二次能源發電機組煤氣穩定供應,同時建立煉鋼蒸汽回收系統數字模型,通過實時模擬蓄熱器運行狀態與管網需求,動態調整余熱鍋爐蒸汽流向,使S2蒸汽管網壓力波動范圍收窄,實現了高品質蒸汽的定向輸送,從源頭筑牢機組高效發電的基礎。
技術改造是突破能效瓶頸的重要路徑。首鋼京唐公司瞄準能效提升,持續深化技術創新。2025年,能環部聯合煉鐵部瞄準熱風爐提效進行攻關,通過實施1號、2號爐熱風爐自動燃燒控制,實現煤氣配比動態優化,在保障風溫的前提下,最大限度少燒煤氣,煤氣利用效率大幅提升。同時,節省出來的煤氣進入二次能源發電系統,形成“精準降耗-高效發電”的良性循環。
“檢修的目標不僅僅是消缺,更要全面恢復、提升機組經濟運行水平。”5月份,能環部針對做好1號300兆瓦機組檢修提出了更高的要求。檢修開始前,300兆瓦檢修前團隊就對鍋爐10大系統進行了逐層分析,發現各類影響因素15項,并借助檢修機會徹底解決制約煤氣摻燒的問題,同時設立小指標勞動競賽,細化指標,提升崗位職工精細化操作水平,有效提高了機組煤氣摻燒率。6月,300兆瓦發電機組煤氣摻燒量比計劃提升11.9%,二次能源發電量比計劃增加5183萬度。
不為自己設限,才能不斷取得突破。為了保證二次能源發電機組穩定多發,能環部指導各發電機組與先進企業持續對比找差,動態精調參數、優化機組運行方式來進一步挖掘發電潛力。通過一系列精細化的調整手段,CCPP、TRT、CDQ等二次能源發電機組形成了追趕超越的“加速度”。