近日,鞍鋼熱軋帶鋼廠1700生產線年修戰役圓滿收官,這場歷時6天,700余名檢修人員參與的設備“大體檢”提前3小時完成,以“零事故”的安全紀錄和全面恢復的設備精度,為后續高效穩定生產奠定了堅實基礎。
分秒必爭,攻堅啃下“硬骨頭”
面對設備老化、項目繁雜、多單位交叉作業等難題,年修指揮部實施“攻關組負責制”與“區域化管理”。在高溫炙烤的加熱爐區,團隊優化施工網絡,提前完成1#、2#爐節能改造與耐材更換;粗軋區域科學調配吊車資源,高效完成R2軋機主軸十字包更換等關鍵任務;精軋區多專業協同作戰,成功解決F3聯結機地腳螺栓斷裂等重大隱患。最終實現全線一次性試車成功,打贏了這場與時間賽跑的攻堅戰。
安全筑基,精細管理創標桿
本次年修將安全管理貫穿全過程。廠區地面鋪設五彩布分區管理,安全通道亮眼醒目,消防系統雙水源、滅火設備雙配置,為年修安全上了“雙保險”。各單位嚴格執行人員識別與準入制度,外部單位“帽貼”一目了然,安環組每日發布近百條安全動態,曝光隱患立行立改。10家參戰單位的安全管理體系高效聯動,實現了全周期“零事故”。
效能躍升,設備煥新再啟航
此次年修讓設備精度方面全面升級,F1、F2軋機軋制力偏差降低70%,卷型不良率顯著下降,高壓系統重大風險率、爆管事故概率降低。此外,設備節能效果提升明顯,1#加熱爐新型空氣換熱器的投用顯著提升了熱效率,層流系統集管支架的更換延長了關鍵設備的壽命。