扒渣是八一鋼鐵二煉鋼分廠鐵水預(yù)處理作業(yè)區(qū)進(jìn)行脫硫操作的一項(xiàng)關(guān)鍵作業(yè),扒渣質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)硫的高低,而扒渣板的壽命也成為制約煉鋼脫硫運(yùn)轉(zhuǎn)周期及其耐材成本的關(guān)鍵因素。但二煉鋼分廠脫硫扒渣板的平均壽命只有35爐,扒渣板更換次數(shù)頻繁,不僅增加鋼板的消耗量,而且員工的勞動(dòng)強(qiáng)度也很大。
于是,一個(gè)大膽的建議在操作工劉勇的腦海里閃過(guò):能不能利用某種材料,在扒渣板表面形成耐高溫、耐侵蝕層,這樣扒渣板就不與高溫鐵水直接接觸,進(jìn)而提高扒渣板壽命呢?
帶著這樣的思考,劉勇與分廠“俞海明工作室”成員進(jìn)行了溝通、交流。經(jīng)過(guò)理論分析并結(jié)合二煉鋼分廠生產(chǎn)實(shí)際,雙方?jīng)Q定充分利用煉鋼廢棄白渣和中間包耐涂廢棄料來(lái)提高扒渣板的壽命。這不僅在理論上行得通,而且還可以廢物利用,節(jié)約成本。大家很快達(dá)成了共識(shí),這項(xiàng)合理化建議便在作業(yè)區(qū)范圍內(nèi)全面實(shí)施推廣。
如今,扒渣板平均壽命達(dá)到了77爐,最高的甚至達(dá)到“百歲”,每年可節(jié)約成本近40萬(wàn)元。此合理化建議不僅解決了鐵水脫硫扒渣板壽命短的問(wèn)題,更重要的是,使廢棄物得到了有效利用,環(huán)境保護(hù)效益也十分明顯。